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低功耗數(shù)控接觸器的設(shè)計(jì)與應(yīng)用 美國(guó)捷克式龍門銑床電氣改造

摘 要:本文敘述的低功耗數(shù)控接觸器,是一種為適應(yīng)新型工業(yè)自動(dòng)化控制、低壓供電控制系統(tǒng)復(fù)雜化而設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)開關(guān)元件,產(chǎn)品通過(guò)采用間隔儲(chǔ)能、單脈沖觸動(dòng)電流、永磁機(jī)構(gòu)與程序控制技術(shù)構(gòu)成的控制系統(tǒng),操動(dòng)接觸器閉合與分?jǐn)?。解決了100A~800A規(guī)格接觸器低功率起動(dòng)、運(yùn)動(dòng)可控、嚴(yán)酷環(huán)境使用的三大技術(shù)難題。其主要技術(shù)特點(diǎn):(1)起動(dòng)功率4.352 VA;保持功率0.116VA;運(yùn)行耗電量0.0022kW/h;(2)工作電壓DC24V;線圈溫升值6K;閉合噪聲值不大于10dB;(3)在同一元件上實(shí)現(xiàn)了電力與電子的結(jié)合。使產(chǎn)品具有節(jié)能、環(huán)保及信息化的技術(shù)特征。

引言:交流接觸器在工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化以及低壓終端供電這兩大領(lǐng)域的應(yīng)用十分廣泛,有著扎實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)[2]。但是現(xiàn)有技術(shù)的交流接觸器在工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化領(lǐng)域應(yīng)用時(shí)存在著:起動(dòng)功率大、運(yùn)動(dòng)可控性差、系統(tǒng)構(gòu)成復(fù)雜等主要問(wèn)題。


1 、技術(shù)方案構(gòu)思
本項(xiàng)目的技術(shù)方案構(gòu)思為:低功耗數(shù)控接觸器的工作頻率為1200次/小時(shí),間隔時(shí)間為3秒,在間隔時(shí)間內(nèi)為儲(chǔ)能電容充電,用積聚電能平緩起動(dòng)時(shí)的電流沖擊;利用儲(chǔ)能電容對(duì)勵(lì)磁線圈放電形成的單脈沖觸動(dòng)電流,結(jié)合永磁機(jī)構(gòu),控制電路精確控制觸動(dòng)電流在過(guò)零點(diǎn)處切換,完成主觸頭閉合,同時(shí)依靠永磁吸力保持閉合狀態(tài)。通過(guò)上述構(gòu)思實(shí)現(xiàn)節(jié)能、環(huán)保以及信息化的技術(shù)特征。
產(chǎn)品的主要技術(shù)特點(diǎn)是:
(1)大容量接觸器起動(dòng)功率小于8VA的產(chǎn)品,國(guó)內(nèi)外尚屬空白。降低起動(dòng)功率不僅僅是為了節(jié)能,其核心作用在于能夠兼容電子電路,實(shí)現(xiàn)信息化。SD-100低功耗數(shù)控接觸器的起動(dòng)功率實(shí)測(cè)值:4.352 VA
(2)產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中引入晶體管的設(shè)計(jì)理念,設(shè)置了類似于基極的控制端子,實(shí)現(xiàn)了在同一元件上 “強(qiáng)電”與“弱電”的結(jié)合。接入電子電路的方法及功耗相當(dāng)于一只普通的中功率晶體管,其驅(qū)動(dòng)方式可選擇兼容或隔離的形式,極大地方便了自動(dòng)化控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì),為實(shí)現(xiàn)信息化搭建了一個(gè)可行的技術(shù)平臺(tái)。
(3)克服交流接觸器與生俱來(lái)的“運(yùn)動(dòng)不可控性”。使得接觸器吸合時(shí)間和釋放時(shí)間允許誤差標(biāo)準(zhǔn)值不大于±1ms(實(shí)測(cè)最大時(shí)間誤差值:吸合-0.335ms,釋放-0.124ms)。
(4)產(chǎn)品的環(huán)境適應(yīng)性有了突破性進(jìn)展。溫度、傾斜、搖擺、振動(dòng)、沖擊及電磁兼容等環(huán)境適應(yīng)性指標(biāo),均達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平[4]。如:
低溫:工作溫度:-25℃(不間斷工作制),-40℃(1h短時(shí)工作制)。
高溫:工作溫度:55℃(不間斷工作制),70℃(1h短時(shí)工作制)。
下表是本產(chǎn)品和國(guó)外GMC系列產(chǎn)品部分特性指標(biāo)對(duì)比:

一、概述
捷克龍門銑床是加工較大型工件的機(jī)加工設(shè)備,其電器控制系統(tǒng)包括工作臺(tái)的主傳動(dòng)和進(jìn)給機(jī)構(gòu)的邏輯控制兩大部分。從50-70年代的龍門銑工作臺(tái)拖動(dòng)采用了直流發(fā)電機(jī)-直流電動(dòng)機(jī)方式,使用了若干年以后,故障率明顯上升,維修工作量量不斷增大,故障停工工時(shí)急劇上升,已經(jīng)嚴(yán)重影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。原來(lái)的直流調(diào)速系統(tǒng)已經(jīng)淘汰了,沒(méi)有可能對(duì)直流調(diào)速系統(tǒng)換新處理,進(jìn)行技術(shù)改造是必然的選擇。

二、改造方案
對(duì)直流調(diào)速系統(tǒng)改造,如果保留直流電機(jī),調(diào)速系統(tǒng)可用數(shù)字式可控硅直流調(diào)速系統(tǒng),缺點(diǎn)是直流電機(jī)較交流異步鼠籠電機(jī)的維護(hù)工作量大,特別是使用了多年的直流電機(jī),整流子磨損嚴(yán)重,維修花費(fèi)更多。另一種方案就采用交流調(diào)速系統(tǒng),將主傳動(dòng)直流電機(jī)換為交流異步變頻電機(jī),調(diào)速控制系統(tǒng)使用變頻器。這種方案的缺點(diǎn)是除需要變頻器外,還需要將直流電機(jī)換為交流電機(jī),改造的費(fèi)用相對(duì)高一些,但是,交流電機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維護(hù)量小,變頻器性能優(yōu)良,便于實(shí)現(xiàn)最優(yōu)控制。且用電量可節(jié)約40%左右,可在較短的時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生較大的效益回報(bào)。

三、龍門銑床的變頻改造
1. 變頻器的選型和容量的計(jì)算
變頻器的選型要根據(jù)交流電機(jī)的容量,交流電機(jī)的容量的選擇又要以直流電機(jī)為參考依據(jù)。原工作臺(tái)直流電機(jī)參數(shù)為:PN=18.5kW,nN=1460r/min,與此相對(duì)應(yīng)的交流電機(jī)PN=18.5kW,nN=1460r/min,龍門銑床經(jīng)常工作在低速加工狀態(tài),為保證加工質(zhì)量,要求電機(jī)低速時(shí)轉(zhuǎn)矩大,考慮到交流電機(jī)的機(jī)械特性,在選擇交流電機(jī)時(shí)適當(dāng)增大容量。交流電機(jī)選為19kW,4極變頻電機(jī)。電機(jī)容量確定后,可直接選擇變頻器的容量,選用松下VF-8Z變頻器。該變頻器功能齊全,在各種行業(yè)中應(yīng)用自如??梢赃x擇V/f開環(huán)、V/f閉環(huán);可選用鍵盤和外部端子,功能端子的操作方式,并有RS485串行通訊口,便于與計(jì)算機(jī)組網(wǎng)控制。在設(shè)計(jì)中進(jìn)行可靠性設(shè)計(jì),電磁兼容設(shè)計(jì),穩(wěn)定性分析等,具有非常優(yōu)良的性能。
常規(guī)設(shè)計(jì)的變頻交流異步電動(dòng)機(jī),在額定工況及規(guī)定的環(huán)境溫度范圍內(nèi),是不會(huì)超過(guò)額定溫升的。但在變頻調(diào)速后自冷式交流異步電動(dòng)機(jī)在20Hz頻率以下運(yùn)行時(shí),電機(jī)的散熱性能也不會(huì)改變。
2. 變頻器功能的設(shè)定
龍門銑床工作臺(tái)與銑刀進(jìn)給通過(guò)0-10V摸擬信號(hào)(電位器),來(lái)控制銑刀工作臺(tái)與銑刀進(jìn)給電機(jī)的進(jìn)給速度,設(shè)VF-8Z變頻器為外部控制方式。加、減速的時(shí)間由功能代碼001,002,決定,其控制信號(hào)取外部控制端子1、2、3實(shí)現(xiàn),只要銑床工作臺(tái)運(yùn)動(dòng)速度到相應(yīng)的位置,變頻器從而實(shí)現(xiàn)加、減速或恒速運(yùn)行。
3. PLC的應(yīng)用
由于控制線路和低壓元器件老化,在對(duì)龍門銑床工作臺(tái)主傳動(dòng)變頻調(diào)速改造的同時(shí),對(duì)銑床的控制線路進(jìn)行改造。用PLC可大大的減少控制電路的復(fù)雜性,并可減低成本。PLC選用松下AFPX-C60RD,編程方式為梯形圖,比較簡(jiǎn)單,不再贅述。
我國(guó)70年代以前生產(chǎn)的機(jī)床,需要調(diào)速時(shí)采用變速箱機(jī)械換檔調(diào)速方式或采用直流調(diào)速方式。直流電源的獲得是使用交流電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)直流發(fā)電機(jī),發(fā)出的直流電驅(qū)動(dòng)直流電動(dòng)機(jī)調(diào)速運(yùn)行。70年代后,可控硅整流器出現(xiàn)后,直流調(diào)速省去了交流電動(dòng)機(jī)帶直流發(fā)電機(jī)的環(huán)節(jié),效率大幅度的提高,運(yùn)行噪聲極大的下降。隨著變頻技術(shù)的發(fā)展和完善,變頻器的性能不斷的提高,而價(jià)格不斷下降,已逐步取代直流調(diào)速系統(tǒng)。通過(guò)其外圍少數(shù)幾個(gè)端子,就可以實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)床全范圍的控制,且變頻器內(nèi)部有較完善的保護(hù)功能,無(wú)需在設(shè)計(jì)控制電路時(shí)考慮保護(hù)電路,既簡(jiǎn)化了電路又降低了成本。通過(guò)對(duì)龍門銑床工臺(tái)拖動(dòng)系統(tǒng)的改造,使用了PLC和變頻器,用交流調(diào)速系統(tǒng)取代直流調(diào)速系統(tǒng),簡(jiǎn)化了設(shè)備的控制線路,故障率幾乎下降到零,實(shí)現(xiàn)了可靠、快速、靈活的控制,使工件的銑削質(zhì)量和工作效率都有明顯的提高。

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