永宏P(guān)LC在LED燈管焊接機的改造應用
1. 引 言
當前很多簡單的邏輯控制設備都采用單片來實現(xiàn),但隨著現(xiàn)場環(huán)境的日益復雜化,單片機受環(huán)境的干擾也逐漸提升,造成設備的運轉(zhuǎn)不穩(wěn)定。這里就以LED霓虹燈焊接機為例,焊接過程容易導致錯誤判斷LED的好壞以及焊接質(zhì)量的降低。因為霓虹燈為一串的LED串聯(lián)焊接,只要有一盞LED損壞。要么花費較大的人力來返工,要么造成整條霓虹燈的報廢。這里就針對該設備改造為PLC的控制。根據(jù)控制方式,主要介紹控制的重點部分內(nèi)容。
2. LED焊接設備介紹
LED焊接設備的工做原理如下所釋:
LED供料轉(zhuǎn)盤:有一個LED供料盤,共16個工位;震動盤提供原始焊接LED到轉(zhuǎn)盤;開始有做引腳處理的工位,以及極性的調(diào)整工位。這些工位為凸輪控制。從LED檢測好壞開始,由PLC來控制。PLC控制汽缸來實現(xiàn)動作是否執(zhí)行或者關(guān)閉。LED開始的工藝如下:
另外還有一個供導線的轉(zhuǎn)盤,從導線進入到焊接點有14個工位,這個在初始化時,必須先裁剪好14段導線,并移位到焊接工位。在凸輪轉(zhuǎn)軸上安裝有計數(shù)輸入開關(guān)。做移位的計數(shù),在距離焊接工位第7個工位是做安裝工字塑膠。工字塑膠主要是防止引腳接觸。再移動4個工位,安裝熱縮管。到此處。PLC控制汽缸完畢。送工字塑膠與套管工藝如下:
3. 永宏P(guān)LC簡介與PLC選型
永宏P(guān)LC有17年的歷史,在臺灣由一群高級技術(shù)人員專門研制與開發(fā)。硬件上整合為一塊SoC芯片,集高速計數(shù)器,高速脈沖,多通訊端口以及中斷控制等為一體,是的產(chǎn)品的性能與穩(wěn)定性在小型PLC中獨立一幟。
永宏P(guān)LC主推FBs系列,有經(jīng)濟型FBs-MA,高功能型FBs-MC和NC定位型FBs-MN3個檔次PLC。根據(jù)不同的應用場合,客戶可以選擇不同檔次的PLC來實現(xiàn)設備的控制要求。
在這里我們改造的設備主要控制汽缸的打開與關(guān)閉,為簡單的開關(guān)量控制。所以我們選擇經(jīng)濟型主機。因為有8個汽缸閥門控制。輸入點有啟動與關(guān)閉,以及3個檢測輸入。所以選擇FBs-24MAT機型,外部接有中間繼電器。I/O配置如下表:
4.1 啟動與停止控制要求
在啟動中有啟動按鈕X3,為常開狀態(tài),按下按鈕即可啟動電機。另有停止按鈕X4,狀態(tài)為常閉狀態(tài)。同時要求停止按鈕在設備停止運轉(zhuǎn)時可以實現(xiàn)點動輸入程序控制如下圖。
LED檢測方式是通過機械結(jié)構(gòu)來點亮LED來判斷LED的好壞。這是再配合外界電子線路向PLC的X0提供一個開關(guān)信號。LED亮,有信號輸入,判斷為好的LED;LED不亮則判斷為壞的LED。這時工作的重點是要將LED的好與壞位置記錄起來,以現(xiàn)實下一步的動作。
如果好的LED將在下一步切腳、供助焊劑和送電阻焊接;若壞的LED則切腳等動作不動作;知道轉(zhuǎn)動LED供料盤到吹廢料工位時,實現(xiàn)吹廢料。
記憶LED好壞使用對位寫入指令。即若是好的LED對寄存器WM16寫入1,反之則為0。因為凸輪控制在轉(zhuǎn)動時要考慮其位置,根據(jù)X1的導通與關(guān)閉時序來判斷。X1有導通240度角,另外120度角為關(guān)閉狀態(tài)。通過上下緣來控制LED好壞置位的時間和位移的時間。程序如下:
當檢測到有壞的LED時,在吹料工位時,將吹掉廢料,這時將有一個工位是空的。這時當空工位移到焊接焊接導線工位時,導線轉(zhuǎn)盤必須要離合,等待下一個LED的到來,才能焊接導線以及轉(zhuǎn)動開始另外的焊接工作。轉(zhuǎn)盤離合控制程序如下:
4.4 送工字塑膠與套管控制
其中在導線轉(zhuǎn)盤中送工字塑膠與套管的原理,重點也是要采用FUN41來記錄移動工位數(shù),開始送工字塑膠與套管,主要輸入信號來自X2的計數(shù)輸入;計數(shù)在14位后即送工字塑膠工位。在過4個工位位送套管工位。因為這里送導線轉(zhuǎn)盤有焊接肯定會計數(shù),若是廢料則離合,所以直接對X2信號做處理。簡單程序如下:
5. 結(jié)束語
通過上文,主要對常規(guī)的LED成型設備作改造,在復雜的設備中還會涉及到分段的問題。本章節(jié)重點講常規(guī)控制要領(lǐng),其他額衍生功能,讀者可以在這個基礎上進行添加。這里不再做介紹。(end)
當前很多簡單的邏輯控制設備都采用單片來實現(xiàn),但隨著現(xiàn)場環(huán)境的日益復雜化,單片機受環(huán)境的干擾也逐漸提升,造成設備的運轉(zhuǎn)不穩(wěn)定。這里就以LED霓虹燈焊接機為例,焊接過程容易導致錯誤判斷LED的好壞以及焊接質(zhì)量的降低。因為霓虹燈為一串的LED串聯(lián)焊接,只要有一盞LED損壞。要么花費較大的人力來返工,要么造成整條霓虹燈的報廢。這里就針對該設備改造為PLC的控制。根據(jù)控制方式,主要介紹控制的重點部分內(nèi)容。
2. LED焊接設備介紹
LED焊接設備的工做原理如下所釋:
LED供料轉(zhuǎn)盤:有一個LED供料盤,共16個工位;震動盤提供原始焊接LED到轉(zhuǎn)盤;開始有做引腳處理的工位,以及極性的調(diào)整工位。這些工位為凸輪控制。從LED檢測好壞開始,由PLC來控制。PLC控制汽缸來實現(xiàn)動作是否執(zhí)行或者關(guān)閉。LED開始的工藝如下:

另外還有一個供導線的轉(zhuǎn)盤,從導線進入到焊接點有14個工位,這個在初始化時,必須先裁剪好14段導線,并移位到焊接工位。在凸輪轉(zhuǎn)軸上安裝有計數(shù)輸入開關(guān)。做移位的計數(shù),在距離焊接工位第7個工位是做安裝工字塑膠。工字塑膠主要是防止引腳接觸。再移動4個工位,安裝熱縮管。到此處。PLC控制汽缸完畢。送工字塑膠與套管工藝如下:

3. 永宏P(guān)LC簡介與PLC選型
永宏P(guān)LC有17年的歷史,在臺灣由一群高級技術(shù)人員專門研制與開發(fā)。硬件上整合為一塊SoC芯片,集高速計數(shù)器,高速脈沖,多通訊端口以及中斷控制等為一體,是的產(chǎn)品的性能與穩(wěn)定性在小型PLC中獨立一幟。
永宏P(guān)LC主推FBs系列,有經(jīng)濟型FBs-MA,高功能型FBs-MC和NC定位型FBs-MN3個檔次PLC。根據(jù)不同的應用場合,客戶可以選擇不同檔次的PLC來實現(xiàn)設備的控制要求。
在這里我們改造的設備主要控制汽缸的打開與關(guān)閉,為簡單的開關(guān)量控制。所以我們選擇經(jīng)濟型主機。因為有8個汽缸閥門控制。輸入點有啟動與關(guān)閉,以及3個檢測輸入。所以選擇FBs-24MAT機型,外部接有中間繼電器。I/O配置如下表:

4.1 啟動與停止控制要求
在啟動中有啟動按鈕X3,為常開狀態(tài),按下按鈕即可啟動電機。另有停止按鈕X4,狀態(tài)為常閉狀態(tài)。同時要求停止按鈕在設備停止運轉(zhuǎn)時可以實現(xiàn)點動輸入程序控制如下圖。
圖1 通訊線接線示意圖
LED檢測方式是通過機械結(jié)構(gòu)來點亮LED來判斷LED的好壞。這是再配合外界電子線路向PLC的X0提供一個開關(guān)信號。LED亮,有信號輸入,判斷為好的LED;LED不亮則判斷為壞的LED。這時工作的重點是要將LED的好與壞位置記錄起來,以現(xiàn)實下一步的動作。
如果好的LED將在下一步切腳、供助焊劑和送電阻焊接;若壞的LED則切腳等動作不動作;知道轉(zhuǎn)動LED供料盤到吹廢料工位時,實現(xiàn)吹廢料。
記憶LED好壞使用對位寫入指令。即若是好的LED對寄存器WM16寫入1,反之則為0。因為凸輪控制在轉(zhuǎn)動時要考慮其位置,根據(jù)X1的導通與關(guān)閉時序來判斷。X1有導通240度角,另外120度角為關(guān)閉狀態(tài)。通過上下緣來控制LED好壞置位的時間和位移的時間。程序如下:
圖2 一般數(shù)據(jù)鏈路程序


當檢測到有壞的LED時,在吹料工位時,將吹掉廢料,這時將有一個工位是空的。這時當空工位移到焊接焊接導線工位時,導線轉(zhuǎn)盤必須要離合,等待下一個LED的到來,才能焊接導線以及轉(zhuǎn)動開始另外的焊接工作。轉(zhuǎn)盤離合控制程序如下:

4.4 送工字塑膠與套管控制
其中在導線轉(zhuǎn)盤中送工字塑膠與套管的原理,重點也是要采用FUN41來記錄移動工位數(shù),開始送工字塑膠與套管,主要輸入信號來自X2的計數(shù)輸入;計數(shù)在14位后即送工字塑膠工位。在過4個工位位送套管工位。因為這里送導線轉(zhuǎn)盤有焊接肯定會計數(shù),若是廢料則離合,所以直接對X2信號做處理。簡單程序如下:

5. 結(jié)束語
通過上文,主要對常規(guī)的LED成型設備作改造,在復雜的設備中還會涉及到分段的問題。本章節(jié)重點講常規(guī)控制要領(lǐng),其他額衍生功能,讀者可以在這個基礎上進行添加。這里不再做介紹。(end)
本文標簽:永宏P(guān)LC在LED燈管焊接機的改造應用
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