摘 要:就上海石化熱電總廠熱電二站控制系統(tǒng)的現(xiàn)狀及存在的缺點(diǎn),提出控制系統(tǒng)改造的方案,表明DCS是電廠控制系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢(shì).
關(guān)鍵詞:熱電廠;分散型控制系統(tǒng);改造
引 言
隨著現(xiàn)代化生產(chǎn)的發(fā)展,DCS(分散型控制系統(tǒng))的應(yīng)用越來越廣泛.DCS具有技術(shù)先進(jìn)、功能齊全、可靠性高和安全性好等特點(diǎn),適用于各種規(guī)模的過程控制和管理,可以大大提高經(jīng)濟(jì)效益.隨著DCS的冗余技術(shù)、容錯(cuò)技術(shù)不斷完善,其系統(tǒng)可靠性遠(yuǎn)比常規(guī)儀表控制系統(tǒng)高得多,設(shè)備可利用率高達(dá)99.98%,從而保證生產(chǎn)裝置長期穩(wěn)定運(yùn)行.
系統(tǒng)數(shù)據(jù)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化,可做到資源共享,為企業(yè)計(jì)算機(jī)管理創(chuàng)造了條件.系統(tǒng)硬件、軟件標(biāo)準(zhǔn)化,安裝使用方便,功能擴(kuò)展方便,可節(jié)省人工,節(jié)省備品備件,使維護(hù)工作減少,運(yùn)行費(fèi)用降低.
1 熱控系統(tǒng)的現(xiàn)狀和缺陷
熱電二站(燃煤)建于80年代末、90年代初,該站內(nèi)裝有4臺(tái)410t/h鍋爐,一臺(tái)B25背壓機(jī)組,3臺(tái)C50單抽機(jī)組,一臺(tái)CC50雙抽機(jī)組,兩臺(tái)低壓除氧器,5臺(tái)高壓除氧器,給泵等輔助設(shè)備,采用母管制運(yùn)行方式,現(xiàn)有裝機(jī)容量225MW.
熱電二站4臺(tái)410t/h工業(yè)鍋爐,均采用了DCS控制技術(shù).1988年選型,采用的是德國西門子公司的bbbEPRAM M型集散控制系統(tǒng)中的AS235K自動(dòng)子系統(tǒng),由大連中德控制系統(tǒng)有限公司總承包.在選型之初,限于DCS在國內(nèi)電廠的應(yīng)用水平和實(shí)績(二站是西門子公司DCS產(chǎn)品在中國電廠應(yīng)用的第一家用戶)以及受當(dāng)時(shí)使用外匯的限制,選用的DCS設(shè)備很簡易,對(duì)其功能要求也很簡單,僅是作為常規(guī)儀表的后備監(jiān)控手段來使用.
熱電二站采用的ASK235K自動(dòng)子系統(tǒng),只是DCS中的控制級(jí),嚴(yán)格地說,AS235K自動(dòng)子系統(tǒng)不能稱之為DCS系統(tǒng),因而存在一定的先天性缺陷.
此外,在熱電二站籌建時(shí)期,DCS在國內(nèi)電廠的應(yīng)用尚未達(dá)到一定的水平和應(yīng)用實(shí)績,國內(nèi)電力規(guī)劃院尚無較完整的DCS設(shè)計(jì)規(guī)范,因此,設(shè)計(jì)院未對(duì)該套DCS作系統(tǒng)設(shè)計(jì).可以說,AS235K系統(tǒng)是在沒有專業(yè)設(shè)計(jì)院參與的情況下,完全通過用戶與DCS供應(yīng)商直接對(duì)話建立起來的.因?yàn)橛脩襞cDCS供應(yīng)商雙方的局限性,不可避免地造成系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)的不完善,致使AS235K系統(tǒng)功能未得到充分開發(fā).
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,DCS技術(shù)也發(fā)生了日新月異的變化,無論從硬件技術(shù)還是軟件技術(shù)來講,AS235K系統(tǒng)已經(jīng)屬于淘汰產(chǎn)品.從目前了解的信息看,西門子公司已停止生產(chǎn)該系統(tǒng),這給熱控的維護(hù)工作帶來很多困難,AS235K的淘汰已成為必然趨勢(shì).
熱電二站汽機(jī)部分共裝有一臺(tái)B25背壓機(jī)組,3臺(tái)C50單抽機(jī)組,一臺(tái)CC50雙抽機(jī)組,兩臺(tái)低壓除氧器,5臺(tái)高壓除氧器及給水泵等.熱控控制系統(tǒng)采用國產(chǎn)的電動(dòng)組合儀表,自動(dòng)化水平低,運(yùn)行、維修不方便.汽機(jī)負(fù)荷調(diào)節(jié)采用常規(guī)的液壓控制系統(tǒng).
綜上所述,應(yīng)盡快對(duì)二站熱控系統(tǒng)進(jìn)行改造,選用較先進(jìn)的DCS產(chǎn)品,重新作系統(tǒng)設(shè)計(jì)和軟件設(shè)計(jì),盡量發(fā)揮計(jì)算機(jī)的優(yōu)勢(shì),使二站的機(jī)爐控制水平上一個(gè)臺(tái)階.
2 系統(tǒng)改造的方向
2.1 改造原則
2.1.1 系統(tǒng)技術(shù)
改造后系統(tǒng)應(yīng)具備管控一體化的DCS技術(shù)基本框架.即系統(tǒng)必須滿足各類現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的采集處理和控制能力的同時(shí),還能適應(yīng)今后發(fā)展的需要.
同時(shí),系統(tǒng)應(yīng)具有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)綜合能力和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),還留有與廠級(jí)生產(chǎn)調(diào)度管理系統(tǒng)的通訊接口,這為今后全廠信息系統(tǒng)的建立、電量競(jìng)價(jià)上網(wǎng)、電力市場(chǎng)開發(fā)提供可持續(xù)發(fā)展的條件.
2.1.2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
系統(tǒng)應(yīng)具備分期擴(kuò)展且能保持整體先進(jìn)的能力.其基本要求是:第一臺(tái)機(jī)爐DCS改造時(shí),即能形成上述基本框架.后續(xù)機(jī)組DCS改造時(shí),能方便地?cái)U(kuò)展和投運(yùn),且能與原系統(tǒng)融為一體,而又不影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行.
這就要求選擇一個(gè)有持續(xù)發(fā)展前景的系統(tǒng),使今后不再有結(jié)構(gòu)性的投入.
2.1.3 工程實(shí)施
對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行總體改造方案設(shè)計(jì),采用一次規(guī)劃、分步實(shí)施的方案,并結(jié)合機(jī)組大修進(jìn)行改造.
2.2 DCS改造后應(yīng)具備的功能
DCS改造后控制系統(tǒng)應(yīng)具備MCS(模擬量控制系統(tǒng))、DAS(數(shù)據(jù)采集系統(tǒng))、SCS(順序控制系統(tǒng))、DEH(汽機(jī)電液調(diào)節(jié)系統(tǒng))等功能.控制系統(tǒng)改造完后應(yīng)實(shí)現(xiàn)以CRT為主的電廠控制模式,使熱電二站的控制水平上一個(gè)臺(tái)階,并能夠投入AGC運(yùn)行,以滿足電網(wǎng)調(diào)峰要求.
2.2.1 MCS功能
實(shí)現(xiàn)機(jī)組正常工況下的閉環(huán)控制及機(jī)組啟停工況下的分段控制,使機(jī)組各控制參數(shù)達(dá)到最佳
要求.MCS至少具備以下控制功能:
1 汽包水位控制;
2 爐膛負(fù)壓控制;
3 風(fēng)量(送風(fēng)、引風(fēng)、一次風(fēng)壓等)控制;
4 主蒸汽壓力控制;
5 主蒸汽溫度控制;
6 磨煤機(jī)(入口負(fù)壓、出口風(fēng)溫)控制;
7 高加水位控制;
8 除氧器(水位、壓力)控制;
9 軸封汽壓控制.
2.2.2 DAS功能
整個(gè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)可將機(jī)組的所有運(yùn)行參數(shù)、輸入輸出狀態(tài)、操作信息、異常情況等信息以實(shí)時(shí)的方式提供給操作人員,同時(shí)以各種方式進(jìn)行記錄.
實(shí)現(xiàn)機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,一旦機(jī)組發(fā)生任何異常情況,就及時(shí)報(bào)警,以確保機(jī)組安全.整個(gè)數(shù)據(jù)系統(tǒng)包括以下功能:
1 CRT顯示,包括操作顯示,成組顯示,棒狀圖顯示,趨勢(shì)顯示,報(bào)警顯示等;
2 記錄,包括定期記錄,運(yùn)行人員操作記錄,事故順序記錄,跳閘記錄,操作員記錄,設(shè)備運(yùn)行記錄等;
3 歷史數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和再現(xiàn)、事故追憶等.
2.2.3 SOE功能
事故順序記錄處理器的分辨率應(yīng)小于或等于1ms,采集和處理后的信號(hào)經(jīng)過格式化處理后存入實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫.SOE應(yīng)該有專門的SOE卡來記錄.
2.2.4 SCS功能
應(yīng)能滿足機(jī)、爐、給泵、除氧等各自的子功能,具有手動(dòng)(在CRT上操作軟開關(guān))、自動(dòng)順序控制功能,使設(shè)備按預(yù)定順序自動(dòng)啟停,從而達(dá)到提高自動(dòng)化水平的目的.如:風(fēng)機(jī)、泵、閥門等進(jìn)行操作與監(jiān)視.
2.2.5 DEH功能
應(yīng)能自動(dòng)調(diào)節(jié)電負(fù)荷和熱負(fù)荷,能接收自動(dòng)負(fù)荷控制指令,DEH具有在線故障自診斷、OPC超速保護(hù)、監(jiān)視、報(bào)警、追憶和打印等功能.應(yīng)用DEH后能夠投入AGC運(yùn)行,滿足電網(wǎng)調(diào)峰要求,提高機(jī)組整體控制水平.
2.2.6 FSSS功能
主要包括爐膛吹掃、主燃料跳閘MTF、首次跳閘原因顯示及追憶、火焰檢測(cè)、油槍管理、火檢探頭冷卻、風(fēng)機(jī)管理、聯(lián)鎖報(bào)警等功能.
2.2.7 SIS功能
隨著電力市場(chǎng)逐步開放,競(jìng)價(jià)上網(wǎng)的實(shí)行,對(duì)系統(tǒng)的優(yōu)化控制就顯得越來越重要.如果系統(tǒng)具有優(yōu)化控制功能,系統(tǒng)就可以對(duì)全廠機(jī)組實(shí)時(shí)監(jiān)控和調(diào)度,從而為發(fā)電成本分析、全廠負(fù)荷優(yōu)化分配、成本預(yù)測(cè)和報(bào)價(jià)提供準(zhǔn)確依據(jù),為企業(yè)降低成本提高經(jīng)濟(jì)效益提供可靠手段.
2.3 DCS改造后的機(jī)組控制方式
由原來就地分散控制方式,即設(shè)有鍋爐控制室、汽機(jī)控制室、除氧給水控制室的方式變?yōu)闄C(jī)、爐集中控制的方式,即將機(jī)、爐的控制集中于一個(gè)控制室內(nèi).
采用機(jī)、爐集中控制后,可減少運(yùn)行人員,便于機(jī)、爐間的協(xié)調(diào)管理.
改造后的4爐5機(jī)控制設(shè)兩個(gè)機(jī)、爐集中控制室:原1#、2#鍋爐控制室改造為1#、2#爐及0#、1#、2#機(jī)控制室.原3#、4#鍋爐控制室改造為3#、4#爐及3#、4#機(jī)控制室.原0#、1#、2#、3#、4#汽機(jī)控制室改造為相應(yīng)的汽機(jī)熱控裝置室.
2.4 DCS改造后的控制室布置
原鍋爐熱工控制室和輔助盤平面位置不變,拆除1#、2#鍋爐控制操作盤、臺(tái),用于布置1#、2#鍋爐,0#、1#、2#汽機(jī)控制盤及DCS操作員站.
改造原電源切換盤及配電箱室,將原盤拆除,布置DCS機(jī)柜和工程師站,將原盤箱移至新設(shè)的UPS小室內(nèi)或就地布置.
拆除配電箱墻,與輔助盤合為一室.
除氧給水系統(tǒng)控制室按原設(shè)計(jì),單獨(dú)設(shè)置于控制室內(nèi),并保持原位置不變,其中1#、4#、0#、1#機(jī)控制室平面布置圖如圖1所示.
2.5 4爐5機(jī)DCS組態(tài)
從機(jī)組安全運(yùn)行出發(fā),為確保熱負(fù)荷供給,每臺(tái)鍋爐、汽機(jī)及除氧給水的控制系統(tǒng)就應(yīng)自成系統(tǒng),獨(dú)立進(jìn)行控制.各系統(tǒng)信息可共享,DCS留有全廠監(jiān)控信息管理(SIS)的接口.

發(fā)電機(jī)線圈、鐵芯溫度,汽機(jī)缸壁溫度可采用遠(yuǎn)程I/O,其他重要參數(shù)均進(jìn)DCS機(jī)柜.見圖2.

上海新華控制工程有限公司提供的XDPS-400分散控制系統(tǒng),通過高速實(shí)時(shí)網(wǎng)絡(luò)分別對(duì)鍋爐、汽機(jī)、除氧給水系統(tǒng)進(jìn)行控制,通過以太網(wǎng)與其他信息網(wǎng)絡(luò)連接,從而完成了對(duì)生產(chǎn)過程的控制、測(cè)量,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理信息一體化.
霍尼韋爾有限公司提供一體化方案的開放體系(TPS),將4爐5機(jī)的信息和控制有效結(jié)合起來,使全廠的生產(chǎn)管理、過程控制和信息系統(tǒng)統(tǒng)一成一個(gè)整體.見圖3.
圖3中,采用2套TPS系統(tǒng),分別實(shí)現(xiàn)對(duì)1?!?#鍋爐和0#~4#汽機(jī)的控制(包括0?!?#汽機(jī)的DEH)、除氧給水系統(tǒng)控制.至于采用哪套方案,要根據(jù)設(shè)備的價(jià)格性能比及投資的額度來確定.

3 結(jié)論與建議
1 熱電二站進(jìn)行4爐5機(jī)DCS改造后,將提高機(jī)組的自動(dòng)化控制水平及機(jī)組的運(yùn)行效率,降低控制系統(tǒng)的故障率,使機(jī)組的可利用率大大提高,為熱電二站的安全、可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了保障,同時(shí)可減少操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度和工作量,為企業(yè)實(shí)現(xiàn)減員增效創(chuàng)造條件,因此,本改造工程是必要的、可行的,也是經(jīng)濟(jì)的.
2 由于熱電二站的送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)均采用離心風(fēng)機(jī),風(fēng)量調(diào)節(jié)利用進(jìn)口導(dǎo)向擋板,調(diào)節(jié)效果差、精度低、運(yùn)行效率低,特別在鍋爐低負(fù)荷時(shí)尤為明顯,建議增加液力藕合器,以提高風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率及調(diào)節(jié)精度和靈敏度,以便于與燃燒自動(dòng)控制相匹配,進(jìn)一步提高機(jī)組運(yùn)行效率,降低廠用電量.
3 進(jìn)一步落實(shí)原有的重要調(diào)節(jié)閥及執(zhí)行機(jī)構(gòu),以確保其調(diào)節(jié)精度、調(diào)節(jié)速度與DCS控制要求相匹配.
4 配合DCS系統(tǒng)改造的電氣設(shè)備(指開關(guān)設(shè)備等)已使用多年,由于DCS的功能較全、運(yùn)行速度快,有可能出現(xiàn)這樣的情況:由操作人員在DCS操作鍵盤上發(fā)出某輔機(jī)分、合閘的指令后,要經(jīng)過“較長”時(shí)間才能在CRT上反映出指令是否完成的信息.
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