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連鑄機模擬定尺切割系統(tǒng)的研究與應用

1 引言

萊鋼煉鋼廠新二區(qū)5#連鑄紅外切割定尺系統(tǒng)自正式投產以來,頻繁出現(xiàn)不檢測或切長短尺的現(xiàn)象,在此條件下,通過對定尺系統(tǒng)的改造,利用編程算出切割尺寸并發(fā)出切割信號,避免了原有紅外定尺系統(tǒng)依靠攝像頭檢測鑄坯長度,容易受外界環(huán)境的影響,故障率較高等缺點。本系統(tǒng)的成功應用,不僅降低了生產成本,減少了勞動強度,而且還大大提高了鋼坯成坯合格率,提高了生產率。

2 模擬切割系統(tǒng)的自動控制

2.1模擬切割定尺自動控制系統(tǒng)的硬件

本系統(tǒng)涉及到的連鑄機設備有鑄流西門子s7-400控制系統(tǒng)、液面自控系統(tǒng)、執(zhí)行設備(包括火焰切割機、加緊汽缸、返回汽缸)等,需要通訊模塊與變頻器建立通訊連接,通過AI和DI采集的數(shù)據(jù)送到CPU,經過數(shù)據(jù)處理,通過DO模板發(fā)出命令,致使繼電器和接觸器吸合,使汽缸、火切機完成切割動作。圖1為本系統(tǒng)的切割原理方框圖。


圖1 本系統(tǒng)切割原理方框圖

具體采集的數(shù)據(jù)通過上位機顯示。如圖2所示。

圖2本系統(tǒng)的監(jiān)控操作畫面

2.2模擬定尺切割系統(tǒng)的軟件實現(xiàn)

模擬定尺切割系統(tǒng)直接利用連鑄機鑄流西門子S7-400控制系統(tǒng)采集的鑄坯瞬時拉速V,進行數(shù)學運算得到鑄坯行程,并根據(jù)鑄坯行程控制火焰切割機、加緊汽缸、返回汽缸完成鑄坯切割。整個過程在連鑄機鑄流西門子S7-400控制系統(tǒng)中完成,編程語言使用STEP7,操作及監(jiān)控畫面在鑄機工控機(使用WINCC6.0)上完成,無需額外設備。其工作原理如下:

(1)數(shù)據(jù)采集。為實現(xiàn)連續(xù)鑄坯及鑄坯的配水冷卻,鑄流自動控制系統(tǒng)已將鑄坯瞬時拉速V采集并儲存,其過程如下:通過S7-400AI模板采集液面自控系統(tǒng)中的鋼水液面高度數(shù)據(jù)PIW264(0-27648),CPU據(jù)此數(shù)據(jù)通過PROFIBUS通訊將控制字賦至拉矯機變頻器,使拉矯機電機以頻率f轉動,根據(jù)以下公式可計算出拉矯輥瞬時轉速V

其中:

:電機頻率

:電機極對數(shù)

:電機每分鐘轉數(shù)

:減速機變速比

:拉矯輥直徑

在拉矯輥與鑄坯不打滑的情況下,拉矯棍瞬時轉速V與鑄坯瞬時拉速相等,將V儲存于STEP7數(shù)據(jù)塊中,以備下一步編程調用。整個采集及運算程序在STEP7中完成。

(2)數(shù)據(jù)處理。在程序中對數(shù)據(jù)進行處理,并根據(jù)切割尺寸發(fā)出切割信號。由于采集到的是鑄坯瞬時拉速,不難得出鑄坯一段時間內的行程,因此作如下處理:以80ms為基本單位,在每個80ms開始時采集鑄坯瞬時拉速 ,在80ms開始時采集鑄坯瞬時拉速 ,這樣鑄坯的行程S可由以下公式得出:

其中:

:鑄坯的行程

:鑄坯每個80ms的行程

:鑄坯每個80ms的平均速度

:每個80ms開始時的瞬時拉速

:每個80ms結束時的瞬時拉速

:在監(jiān)控操作畫面上設定的定尺長度

:根據(jù)實際工況設定的補償系數(shù)

當 時,控制系統(tǒng)向夾緊汽缸發(fā)出切割信號,信號發(fā)出后,控制系統(tǒng)將S清零。整個運算及控制程序在STEP7中完成。

(3)控制動作。切割信號發(fā)出后,夾緊汽缸動作將鑄坯夾緊,汽缸到位后,切割小車的切割槍開始切割,小車沿與鑄坯行走垂直方向運動,將其切斷,其中夾緊汽缸與切割小車一體組成火焰切割機,在切割過程中與鑄坯一起運動,切割完成后,返回汽缸動作將火焰切割機推回原位。以上設備均為連鑄機自帶常規(guī)設備,控制程序STEP7中完成。

(4)尾坯處理。拉尾坯時,拉矯機與鑄坯不接觸,此時由操作人員通過操作臺對尾坯進行手動處理。

3 模擬定尺程序設計

從變頻器80ms采集一次鋼坯瞬間速度,經過單位換算處理,放入DB200.DBD12。每次計算的值經過修正,累加一起,當達到切割的定尺長度時,便發(fā)出切割命令,同時便把DB200.DBD16賦予0,重新計算下一根。程序如下:

4 結束語

本模擬定尺切割系統(tǒng)無需投資額外設備,能夠在惡劣環(huán)境下穩(wěn)定工作,操作維護簡單,尺寸精度較高,通過應用模擬定尺切割系統(tǒng)的技術改進,切實達到了檢測快速準確、抗干擾能力強、系統(tǒng)運行穩(wěn)定以及近于零維護的目的,為銀前5#連鑄的順利生產起到了強有力的保障作用。模擬定尺切割系統(tǒng)投入運行后,至今未發(fā)生一次故障,徹底解決了紅外定尺系統(tǒng)存在的諸多問題。鋼坯合格率基本100%,直接經濟效益70余萬元/年?;究朔四壳巴ㄓ玫倪B鑄紅外定尺切割系統(tǒng)安裝調試過程復雜,對鑄坯溫度、現(xiàn)場環(huán)境有很高的要求,故障率較高等缺點。

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