產(chǎn)品詳情
引 言
礦業(yè)公司封閉式原礦儲(chǔ)礦倉(cāng)(礦倉(cāng)),儲(chǔ)礦能力均達(dá)12萬t。磨礦車間是選礦廠主要生產(chǎn)車間,日處理礦量8.2萬t。重型板式給料機(jī)規(guī)格為GBZ1800 ×12000mm和GBZ2400mm×120000mm,采用變頻調(diào)速,負(fù)責(zé)將破碎后的礦石從儲(chǔ)礦堆運(yùn)至半自磨機(jī),重型板式給料機(jī)利用率較高,處理量大。因此,重型板式給礦機(jī)作為主要的倒運(yùn)設(shè)備,其完好率、可利用率對(duì)磨礦系統(tǒng)的連續(xù)性至關(guān)重要。
礦倉(cāng)是調(diào)節(jié)選礦廠各段工序的重要環(huán)節(jié)。重型板式給礦機(jī)受礦漏斗補(bǔ)焊方鋼增加漏斗的耐磨性,為保證礦倉(cāng)的穩(wěn)定性,需要定期將儲(chǔ)礦堆內(nèi)的物料推礦集中,補(bǔ)焊加固方鋼,每次停車6d。重型板式給礦機(jī)易磨損及需要系統(tǒng)停車的部位為給礦倉(cāng)。隨著礦山的發(fā)展,處理能力的增加,重型板式給礦機(jī)礦倉(cāng)漏斗襯板的使用周期降低,且空間狹小,維修強(qiáng)度大、時(shí)間長(zhǎng)。近年來,隨著裝備技術(shù)水平的提高,及耐磨材料的發(fā)展,如何應(yīng)用新材料,提高設(shè)備管理水平,降低備件費(fèi)用,降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,是大型礦山設(shè)備管理的重要工作。
一)礦倉(cāng)運(yùn)行工況及存在問題
重型板式喂料機(jī)礦倉(cāng)內(nèi)兩側(cè)護(hù)板采用耐磨鋼板作為母板,上面焊接耐磨方鋼作為導(dǎo)料板,由于處理能力大,耐磨方鋼磨損嚴(yán)重,方鋼磨損后,母板磨損,存在漏礦和方鋼脫落風(fēng)險(xiǎn)。自投入生產(chǎn)以來,每年都需要開展重型板式給礦機(jī)礦倉(cāng)大修工作,每次大修需要將礦倉(cāng)推礦集中,人員進(jìn)入礦倉(cāng)內(nèi)部,通過氣割和焊接方式更換母板及方鋼。由于作業(yè)空間受限,作業(yè)機(jī)械化程度較低,重型板式給礦機(jī)24h連班作業(yè),每班20余人,需要6d才能完成,勞動(dòng)強(qiáng)度及工作量非常大。
根據(jù)運(yùn)行情況分析,襯板磨損表面光滑,磨損不均勻,底部磨損較上部磨損更為嚴(yán)重,主要是因?yàn)榈V石與護(hù)板相對(duì)運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生滑動(dòng)摩擦力與擠壓力,從而造成護(hù)板磨損。當(dāng)?shù)V石從礦堆下落至重型板式給礦機(jī)鏈板上時(shí),底部礦石運(yùn)動(dòng)速度越快,受到的擠壓力越大,根據(jù)作用力與反作用力原理,護(hù)板底部受到礦石的擠壓力與摩擦力也越大,因此護(hù)板底部磨損更嚴(yán)重。
二)礦倉(cāng)漏斗襯板改造
2.1 原結(jié)構(gòu)形式
重型板式喂料機(jī)礦倉(cāng)漏斗采用垂直漏斗,原焊接方鋼方向?yàn)槠叫杏诘V石走向,而焊接時(shí)必須留出焊口的位置,這就導(dǎo)致礦石可在方鋼之間的縫隙內(nèi)移動(dòng),直接磨損方鋼焊口及母板,導(dǎo)致母板磨穿而漏礦,有時(shí)方鋼厚度并未磨損,而焊口磨損導(dǎo)致方鋼脫落,母板磨損漏礦,漏礦后只能在重型板式給礦機(jī)礦倉(cāng)母板外補(bǔ)焊鋼板,造成重型板式給礦機(jī)礦倉(cāng)后期維修量大,且補(bǔ)焊鋼板治標(biāo)不治本。
這種結(jié)構(gòu)形式的礦倉(cāng)襯板每1年就要進(jìn)行1次推礦處理,采用24h人休設(shè)備不休的施工方案也需要5~6d;每次需要30~40人投入到重型板式給礦機(jī)礦倉(cāng)漏斗大修工作中,維修強(qiáng)度大,勞動(dòng)強(qiáng)度大,安全隱患多。
2.2 改變方鋼焊接方向
經(jīng)過多次研究后發(fā)現(xiàn),造成漏斗襯板不可靠的主要原因是方鋼脫落,導(dǎo)致母板保護(hù)層過早失去作用,而方鋼脫落的主要原因是焊口與礦石的走向一致,焊口暴露在外,一旦焊口磨損,方鋼便過早脫落,失去保護(hù)母板的作用。因此,技術(shù)人員開展了第一次技術(shù)改造。
經(jīng)過技術(shù)人員研究,確定改造方案為改變方鋼的焊接方向,將方鋼垂直于礦石走向焊接,可以避免礦石磨損焊口。礦石在方鋼之間的縫隙內(nèi)形成堆積,并將焊口包裹在堆積礦里,有效保護(hù)了焊口及母板,只有在高點(diǎn)的方鋼全部磨損后才會(huì)磨損母板;并且礦石與方鋼接觸的部位是滾動(dòng)摩擦,使用周期較原來的滑動(dòng)摩擦更長(zhǎng)。
現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐表明:改變方鋼焊接方向的效果較為明顯,重型板式給礦機(jī)的大修周期由原來的1a延長(zhǎng)至2a。但是,這種改造也出現(xiàn)了維修工作量加大的弊端,每次重型板式給礦機(jī)大修時(shí),需要對(duì)磨損較為嚴(yán)重的方鋼進(jìn)行氣割處理,再對(duì)原位置母板進(jìn)行處理,然后才能開展方鋼的焊接工作,而且時(shí)間延長(zhǎng),維修工作量加大,并未明顯改善人員的作業(yè)強(qiáng)度和作業(yè)時(shí)間。
2.3 漏斗襯板改型
隨著生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累及耐磨材料形式的改進(jìn),在第一次改造的基礎(chǔ)上,現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員開展了重型板式給礦機(jī)漏斗襯板的改進(jìn)工作。方鋼垂直于礦石走向焊接延長(zhǎng)了襯板的耐磨時(shí)間,但是焊接是造成維修強(qiáng)度大的主要原因。因此設(shè)計(jì)采用方形襯板,這種方形襯板是在一次改造的基礎(chǔ)上,將焊接改為螺栓連接,提高了維修效率改善了維修人員的作業(yè)環(huán)境。
方形襯板單塊質(zhì)量37kg,質(zhì)量較小,便于操作;安裝方式由焊接改為螺栓連接,只需拆卸螺栓更換襯板即可,省去了大量的切割、補(bǔ)焊時(shí)間;襯板材料采用16Mn+雙合金耐磨涂層,耐磨性較錳方鋼有了很大的提高。襯板與重板鏈板相連部分橫向增加方鋼,防止漏礦。
現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐表明,采用方形襯板,將焊接改為螺栓連接的方案改造,重型板式給礦機(jī)的大修周期超過2a。進(jìn)行改造時(shí),需要徹底更換母板,工作量較大,但以后的日常維修工作、工人的勞動(dòng)強(qiáng)度明顯降低,工作環(huán)境明顯改善,母板漏礦情況也得到了改善,操作人員的工作內(nèi)容和強(qiáng)度都得到了極大的優(yōu)化。
2.4 應(yīng)用及效果
自主改進(jìn)的漏斗方形襯板在重型板式給料機(jī)使用。在進(jìn)一步開展推廣的過程中發(fā)現(xiàn)方形襯板的磨損量?jī)H為15mm左右,通過實(shí)踐檢驗(yàn),改型后使用周期可以達(dá)到2a以上;每次更換時(shí)間由6d降低為2d,不僅提高了維修效率,減少了工人的工作量,而且提高了設(shè)備的利用率,節(jié)省了維修成本。應(yīng)用效果較為顯著,主要具有以下優(yōu)點(diǎn):
1)改變了方鋼的原有方向,方鋼垂直于礦石走向,避免了礦石磨損焊口,礦石會(huì)在方鋼之間的縫隙內(nèi)形成堆積,并將焊口包裹在堆積礦里,有效保護(hù)了焊口及母板,只有在高點(diǎn)的方鋼全部磨損后才會(huì)磨損母板,并且礦石在與方鋼接觸的部位是滾動(dòng)摩擦,使用周期較原來的滑動(dòng)摩擦更長(zhǎng)。
2)將原焊接方鋼方式改為螺栓連接,將方鋼改為方形襯板,通過在母板上部鉆孔,將方形襯板與母板用螺栓緊固連接,提高了更換襯板的效率,改善了作業(yè)環(huán)境,省去了大量的切割、補(bǔ)焊時(shí)間。
3)使用耐磨材料,將錳方鋼板材料改為16Mn+雙合金耐磨涂層新型材質(zhì),耐磨性較錳方鋼有了很大的提高。
三)結(jié) 語
自重型板式喂料機(jī)礦倉(cāng)漏斗襯板改造實(shí)施后,取得了良好效果,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),優(yōu)化了襯板結(jié)構(gòu),解決了漏斗襯板使用壽命短的難題,改善了操作人員的作業(yè)環(huán)境和作業(yè)強(qiáng)度,減少了重型板式給礦機(jī)的停機(jī)檢修頻次,減輕了維修人員的勞動(dòng)壓力,提高了設(shè)備的運(yùn)行效率和生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。實(shí)踐證明,方形襯板在重型板式給礦機(jī)礦倉(cāng)中的應(yīng)用取得了良好效果,具有很強(qiáng)的推廣價(jià)值。
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