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某超臨界機(jī)組整套啟動(dòng)期間發(fā)生的主要問(wèn)題及處理方法

  01

  機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)時(shí),主蒸汽參數(shù)不匹配,主要表現(xiàn)是:主、再熱蒸汽溫度高于啟動(dòng)參數(shù)達(dá)50℃,而主汽壓力達(dá)不到廠家規(guī)定值,鍋爐的這種特性在同類型機(jī)組中普遍存在。主要原因是由于啟動(dòng)期間,減溫水無(wú)法投入,并且,隨時(shí)間的延長(zhǎng)溫升越高。

  解決方法:采取開大高旁,增大蒸汽。

  02

  主機(jī)低壓缸變形,碰磨引起軸振大,主機(jī)進(jìn)行機(jī)械超速試驗(yàn),動(dòng)作轉(zhuǎn)速(機(jī)頭)3319rpm,當(dāng)汽機(jī)轉(zhuǎn)速下降至3287rpm時(shí),振動(dòng)急劇上升,3瓦水平振動(dòng):237微米,3瓦垂直振動(dòng):332微米;4瓦水平振動(dòng):237微米,4瓦垂直振動(dòng):312微米,緊急停機(jī),揭#1低壓缸進(jìn)行檢查,確定是碰磨引起軸振大,共處理20天。#1低壓缸在處理后開機(jī)升負(fù)荷過(guò)程中再次發(fā)生碰磨, 主機(jī)振動(dòng)值上漲很快,5瓦水平振動(dòng)最高188um,6瓦垂直振動(dòng)最203um,7瓦垂直振動(dòng)最高206um1小時(shí)后恢復(fù)正常。在后來(lái)的開機(jī)及帶負(fù)荷過(guò)程中再未發(fā)生此類情況。

  03

  361閥卡澀、管道振動(dòng)問(wèn)題,361閥為鍋爐儲(chǔ)水罐水位控制閥,共兩個(gè),調(diào)試期間,361 閥A閥共發(fā)生兩次卡澀,均發(fā)生在停機(jī)過(guò)程中,閥門在自動(dòng)強(qiáng)開后就無(wú)法關(guān)閉,其主要原因是汽水中含雜質(zhì)和廠家未設(shè)計(jì)行程限位,而且361閥快開時(shí)容易引起管道振動(dòng)并導(dǎo)致動(dòng)靜部分卡死。

  解決方法:調(diào)試期間更換閥門備件。

  04

  在制粉系統(tǒng)初始運(yùn)行期間,煤斗堵煤嚴(yán)重,主要原因是煤差、煤濕,新煤斗內(nèi)壁不夠光滑,通過(guò)調(diào)整燃煤摻燒、現(xiàn)場(chǎng)敲打,到168運(yùn)行期間,煤斗堵煤現(xiàn)象減少。

  解決方法:在煤斗上增加捅煤孔及振打、疏通裝置。

  05

  啟動(dòng)過(guò)程中,凝結(jié)水、給水系統(tǒng)濾網(wǎng)經(jīng)常堵塞,導(dǎo)致啟動(dòng)初期,清理凝泵入口濾網(wǎng)、水泵入口濾網(wǎng)工作很頻繁,特別是高、低加投運(yùn)初始期間。

  解決方法:由于該部分管道是無(wú)法進(jìn)行酸洗的,目前還沒(méi)有更好的辦法解決,只有安裝調(diào)試過(guò)程中把好關(guān)。

  06

  汽動(dòng)給水泵問(wèn)題,主要表現(xiàn)是給水泵振動(dòng)大、漏汽,給水泵振動(dòng)大原因是由于汽機(jī)廠與給水泵廠在聯(lián)軸器的配套圖紙上出現(xiàn)錯(cuò)誤,兩者在鍵槽的加工上不一致,經(jīng)過(guò)多次進(jìn)行加平衡塊試驗(yàn),給水泵水平方向上振動(dòng)運(yùn)行中穩(wěn)定在50微米。兩臺(tái)給水泵168期間均出現(xiàn)不同程度的漏汽,位置為中抽端蓋抽頭腔室焊接處,調(diào)試期間,將#32汽泵停運(yùn),進(jìn)行補(bǔ)焊,但運(yùn)行一段時(shí)間后,仍漏汽。

  解決方法:由廠家負(fù)責(zé)在機(jī)組停運(yùn)后進(jìn)行處理。

  07

  機(jī)組在啟動(dòng)過(guò)程中,低壓負(fù)脹差大,當(dāng)轉(zhuǎn)速?gòu)?000rpm往上升時(shí),低壓脹差負(fù)方向變化明顯,變化最大可達(dá)5mm,轉(zhuǎn)速至2600,出現(xiàn)了低壓缸負(fù)脹差到-1mm,脹差大保護(hù)跳機(jī),在后來(lái)的開機(jī)過(guò)程中,都發(fā)生過(guò)不同程度的漲差大現(xiàn)象。

  解決方法:鑒于機(jī)組這種特性,在機(jī)組2000rpm時(shí),進(jìn)行較長(zhǎng)時(shí)間的暖機(jī),等低壓脹差達(dá)到較大正值時(shí),才開始升速。

  08

  空預(yù)器運(yùn)行中發(fā)生碰磨,調(diào)試期間,#31空預(yù)器在首次升負(fù)荷至100MW時(shí),空預(yù)器電流由17A上升至29A,就地有明顯的摩擦聲,后停爐檢查發(fā)現(xiàn)徑向密封片磨損且部分脫落。

  解決方法:經(jīng)冷態(tài)、熱態(tài)調(diào)整間隙,問(wèn)題得以解決。

  09

  EH油漏油問(wèn)題,調(diào)試過(guò)程中 EH油發(fā)生三次泄漏,原因?yàn)楦?、中壓調(diào)門伺服閥O型密封圈質(zhì)量差導(dǎo)致EH油泄漏。

  解決方法:經(jīng)廠家核實(shí),更換伺服閥O型密封圈后,EH油再未發(fā)生漏油問(wèn)題。

  10

  省煤器入口流量低引起MFT。在試運(yùn)期間,曾多次發(fā)生多次省煤器入口流量低保護(hù)動(dòng)作引起MFT,主要原因有兩種情況,一是由于設(shè)計(jì)儲(chǔ)水箱水容積非常小,抗擾動(dòng)能力差,再加上調(diào)試初期運(yùn)行人員經(jīng)驗(yàn)不足,對(duì)儲(chǔ)水箱水位控制缺乏經(jīng)驗(yàn),造成儲(chǔ)水箱水位低引起爐水循環(huán)泵跳閘,進(jìn)而使得省煤器入口流量低保護(hù)動(dòng);二是在兩臺(tái)汽泵運(yùn)行的情況下,一臺(tái)小機(jī)突然跳閘(由于小機(jī)軸振探頭接口的松動(dòng)引起小機(jī)跳閘),另一臺(tái)小機(jī)給水指令加大時(shí),小機(jī)的實(shí)際轉(zhuǎn)速提升過(guò)慢,不能滿足實(shí)際給水要求。

  解決方法:對(duì)給水方式采取了改進(jìn)措施,在自動(dòng)方式下,兩臺(tái)汽泵運(yùn)行,電泵在備用方式,其勺管自動(dòng)跟蹤汽泵的指令,當(dāng)汽泵突然跳閘時(shí),電泵自動(dòng)聯(lián)起,這樣能最大限度的保證給水的穩(wěn)定。

  11

  凝泵入口濾網(wǎng)頻繁堵塞。試運(yùn)初期,由于系統(tǒng)臟,凝結(jié)水泵入口濾網(wǎng)頻繁堵塞,在清理過(guò)程中曾發(fā)生另一臺(tái)也堵塞而造成停機(jī)。經(jīng)重新標(biāo)定泵入口碟閥位置,改變清理方式,排空管增加一道門等多項(xiàng)措施后,清理濾網(wǎng)時(shí)間逐漸縮短、周期逐漸延長(zhǎng)。施工單位曾要求取消細(xì)濾網(wǎng),但專業(yè)人員堅(jiān)決反對(duì)而未取消。因凝結(jié)水臟,造成高壓軸封減溫水噴嘴堵塞,經(jīng)與設(shè)計(jì)院共同協(xié)商,確定在凝結(jié)水泵供減溫水母管上加裝濾網(wǎng),目前濾網(wǎng)已加裝,有望改善?,F(xiàn)在看,保留精濾網(wǎng)有利于濾除系統(tǒng)中的大量施工雜質(zhì),精濾網(wǎng)應(yīng)一直保留,遇停機(jī)應(yīng)安排清理凝汽器熱井。

  解決方法:建議新機(jī)安裝中,注意汽水管路系統(tǒng)清潔檢查;重視系統(tǒng)沖洗程序,為安穩(wěn)試運(yùn)創(chuàng)造條件。

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