產(chǎn)品詳情
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HYL(罐式)法已逐步被HYL-Ⅲ(豎爐)法替代,算計產(chǎn)值占總產(chǎn)值的25%左右。該法的新改進是天然氣進入反響器直接裂解,出產(chǎn)高碳(3.8%)DRI產(chǎn)品。近又推出HYL-Hytemp出產(chǎn)體系。將熱復原鐵(65℃)力量輸送到電爐車間,噴入電爐。冶煉時刻縮短,電極和耐火材料耗費下降,金屬收率進步。噸鋼電耗下降112kWh,電極耗費下降.55kg,冶煉時刻縮短16min,產(chǎn)率進步16%,噸鋼本錢可下降4.6美元。2氣基流化工藝F1NMEF工藝該工藝運用12mm粒度礦粉(脈石3%,低硅高鐵),在流化床上枯燥,被加熱到1℃,送入反響器結(jié)構(gòu)頂端的閉鎖料斗體系中,加壓1.1MPa后,通過4個串聯(lián)液化床反響器,鐵粉在重力效果下從上方反響器向下活動,與作為復原劑的重整天然氣逆向而行。產(chǎn)品含鐵92%,金屬化率92%~95%,含碳.5%~3.%,以FeC方式存在。現(xiàn)上已有三套這種設(shè)備,1999年奧鋼聯(lián)建套,第二套在西澳BNP公司,才能25萬噸/年,埃及建的第三套,年才能115萬噸。
雙金屬復合耐磨鋼板由低碳鋼板和合金耐磨層兩部分組成,抗磨層一般占總厚度的1/3-1/2。工作時由基體提供抵抗外力的強度、韌性和塑性等綜合性能,由耐磨層提供滿足工況需求的耐磨性能。

我國鐵礦資源豐富,目前已探明鐵礦石儲量531億t,隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展,為鋼鐵工業(yè)提供鐵礦石量每年約2—2.5億t。由于我國鐵礦石具有貧、細、雜的特點,在礦山開采和礦石加工過程中產(chǎn)生了大量的尾礦。據(jù)統(tǒng)計,鐵礦選礦廠每年排出的尾礦量約為1.3—1.7億t,目前尾礦已成為礦山的嚴重污染源。由于大量的排放尾礦,不僅污染周圍環(huán)境,還會造成滑坡、潰壩事故,危害人民生命財產(chǎn)的安全,而且還占用大量的土地,消耗大量資金,浪費資源,影響企業(yè)的經(jīng)濟效益,它既破壞了生態(tài)平衡也阻礙了經(jīng)濟的發(fā)展。

無論在出鋼時,還是在鋼包處理期間,加鋁脫氧和合金化,在極大程度上控制鋼水氮的收入量。在氮進入中間包和結(jié)晶器時,無論是鋼水的滲氮率,還是鋼水的二次氧化度,主要取決于鋼流防止與大氣接觸的保護措施。鋼水脫磷服從近似規(guī)律。在轉(zhuǎn)爐冶煉期間氧化條件下進行脫磷。金屬和渣氧化度提高(FeO含量增長),以及渣堿度提高,有助于反應更強烈。它們導致磷氧化物的熱力學活性降低。另外,研究了在還原條件下提取磷的可能性,尤其是從高合金鋼水中,證明只有在系統(tǒng)中氧和氮分壓極低條件下能實現(xiàn),而在冶金實際生產(chǎn)中暫時還沒有達到。
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由于微小氫氣泡法具有對鋼中顯微夾雜物及氮去除效果良好、適用設(shè)備廣泛、操作簡單等優(yōu)勢,在今后有望實現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)應用。氣泡去除鋼中夾雜物發(fā)展趨勢通過將各種氣泡精煉技術(shù)進行對比分析(詳見附表),可以看出,夾雜物去除效果與產(chǎn)生的氣泡尺寸及氣泡彌散程度有直接關(guān)系。一般來說,氣泡尺寸越小、氣泡彌散程度越高,鋼中夾雜物去除效果越好,特別是對鋼中顯微夾雜物去除效果更加顯著。鋼包吹氬或中間包氣幕擋墻技術(shù)等通過透氣磚或透氣塞向鋼中通入氣體,產(chǎn)生的氣泡尺寸較大,氣泡彌散程度差,夾雜物去除效果差,尤其是對顯微夾雜物的去除效果不夠理想。

