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PLC控制的變頻恒壓供水系統(tǒng)(1)

PLC控制的變頻恒壓供水系統(tǒng)



1. 概述


變頻調(diào)速技術(shù)是一種新型的、成熟的交流電機(jī)無級調(diào)速驅(qū)動技術(shù),它以其獨特優(yōu)良的控制性被廣泛應(yīng)用在速度控制領(lǐng)域。特別是在供水行業(yè)中,由于生產(chǎn)安全和供水質(zhì)量的特殊需要,對恒壓供水壓力有著嚴(yán)格要求,變頻調(diào)速技術(shù)也得到了更加深入的應(yīng)用。


成都市自來水公司六廠日產(chǎn)水量60萬噸,擔(dān)負(fù)著成都市區(qū)及周邊地區(qū)70%以上的供水任務(wù)。自1996年年底六廠的三期工程投產(chǎn)后開始向郫縣供水,使得我廠的供水方式從單一的重力流供水變?yōu)橹亓α骱蛪毫α鹘Y(jié)合供水的方式。自向郫縣供水以來,由于考慮到現(xiàn)階段郫縣的用水量較少,從節(jié)約能耗的角度出發(fā),我廠使用一臺泵同時向郫縣供水和提供我廠的自用高壓水。為了滿足六廠自用水壓力,保證廠內(nèi)各個工藝環(huán)節(jié)設(shè)備(如消毒環(huán)節(jié)中的水射器)能正常工作,我廠自用水壓力須較恒定的控制在0.3 Mpa以上,采用變頻調(diào)速控制是保證壓力恒定較為有效的方法。根據(jù)我們對郫縣城區(qū)供水量的了解,發(fā)現(xiàn)郫縣全天各時段用水量變化較大(見后圖5),如果不對供水量進(jìn)行調(diào)節(jié),管網(wǎng)壓力的波動也會很大,容易出現(xiàn)管網(wǎng)失壓或爆管事故。采用變頻恒壓供水控制后,當(dāng)郫縣用水量較小時,這時相應(yīng)管道和泵出口壓力均較大,變頻恒壓控制方式將會降低泵的頻率,減小泵出水量,從而降低管網(wǎng)壓力;反之亦然。這樣,小時用水量變化較大也不會造成管網(wǎng)壓力有較大的波動。經(jīng)過長期運行實踐,證明了變頻調(diào)速手段實現(xiàn)恒壓供水不僅保證廠內(nèi)自用高壓水壓力足夠且穩(wěn)定,而且保證了郫縣供水的安全可靠性。


2. 控制系統(tǒng)構(gòu)成


整個恒壓供水系統(tǒng)有兩組變頻泵,每組均由一臺變頻器和一臺水泵組成;系統(tǒng)以PLC為控制核心,由PLC采集壓力信號和輸出控制變頻泵的運行??刂葡到y(tǒng)構(gòu)成如圖1所示。


圖1 控制系統(tǒng)構(gòu)成圖


PLC處理器選用的是Allen-Bradley公司的PLC-5型處理器,變頻泵選用的是ABB公司的SAMI STAR系列的315F 660/690型的變頻器和水泵。系統(tǒng)由兩只量程為0~1.0Mpa的壓力變送器分別檢測兩臺水泵后的輸水管道的壓力,壓力變送器將檢測到的壓力信號轉(zhuǎn)換為4~20mA的電流信號,送到PLC子站的模擬量輸入模板(1771-IFE),通過PLC的PID運算,由模擬量輸出模板(1771-OFE)輸出4~20mA的電流控制變頻泵的運行。


3. 控制原理及功能實現(xiàn)


3.1 PLC控制系統(tǒng)簡介


我廠采用Allen-Bradley公司的PLC-5型處理器通過DH+通訊方式構(gòu)建了全廠PLC工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò),通過DH+網(wǎng)絡(luò)上的RSView工作站實現(xiàn)人機(jī)對話。RSView工作站是指運行人機(jī)圖形界面軟件(RSView32)的計算機(jī)工作平臺,該工作站建在中心控制室,是實現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場無人值守和運行集中管理的調(diào)度中心。利用RSView32可以有效地對控制過程進(jìn)行監(jiān)視和控制,可以實現(xiàn)圖形化的人機(jī)對話界面,模擬生產(chǎn)運行的流程,在模擬流程上更加直觀地實現(xiàn)生產(chǎn)流程的全自動運行監(jiān)視、遠(yuǎn)程人工直接干預(yù)操作(如PID指令運行參數(shù)遠(yuǎn)程設(shè)定)、控制環(huán)節(jié)報警監(jiān)視等功能??刂平缑嫒鐖D2。


圖2 變頻恒壓供水系統(tǒng)控制圖形界面(RSView工作站)


3.2 恒壓供水的控制原理


SAMI STAR變頻器具有REMOTE和LOCAL兩種操作方式。LOCAL操作方式下,通過LOCAL START/STOP開關(guān)啟停變頻器,通過f REF LOCAL bbbbb0 輸入端口的電位開關(guān)人工調(diào)節(jié)變頻器工作頻率;通過LOCAL/REMOTE輸入點可以將變頻器切換到REMOTE操作方式下,在REMOTE方式下,通過REMOTE START/STOP輸入點進(jìn)行PLC遠(yuǎn)程啟停變頻器,通過f REF REMOTE bbbbb0端口輸入頻率控制信號(百分比)控制變頻器工作頻率。根據(jù)供水量情況,我們把變頻器的工作頻率上限設(shè)定為水泵基頻,即頻率變化范圍控制在0~50Hz,在此范圍內(nèi)水泵運行頻率和定子相壓成正比(及與變頻器輸入頻率成正比),這使得變頻器輸入、水泵運行頻率和泵的輸出壓力成較好的線形關(guān)系,可得到較好的控制效果。SAMI STAR變頻器對用戶開放的I/0接口位于TERMINAL BLOCK CARD上,主要使用的有:X11-1(REMOTE START/STOP);X11-4(LOCAL/REMOTE);X11-13/14(f REF REMOTE bbbbb0、4~20mA信號輸入);X11-15/16(輸出4~20mA變頻器運行頻率信號);X11-17/18(輸出4~20mA變頻泵運行電流信號)。變頻器由PLC遠(yuǎn)程控制時,啟動是由PLC向X11-4輸出信號,使變頻器切換到外部設(shè)備控制方式(REMOTE方式),再向X11-1輸出信號,啟動變頻器。在恒壓調(diào)節(jié)時,PLC處理器把檢測到的壓力信號作為反饋值,與PID運算的壓力設(shè)定值(由調(diào)度人員根據(jù)情況在REView上設(shè)定)進(jìn)行比較,再經(jīng)過PID運算得到調(diào)節(jié)后的修正值,通過模擬量輸出模板(1771-OFE)輸出到X11-13/14,作為REMOTE方式下變頻器的頻率控制信號,由于該信號是相對變頻器工作頻率上限的百分比,所以變頻器將輸入信號進(jìn)行內(nèi)部運算后轉(zhuǎn)為真實工作頻率。

為了使三期變頻恒壓供水自動控制系統(tǒng)與全廠自動控制網(wǎng)絡(luò)有機(jī)地結(jié)合起來,全面實現(xiàn)對恒壓供水系統(tǒng)的運行情況和設(shè)備運行進(jìn)行監(jiān)視和遠(yuǎn)程控制,更加安全可靠地實現(xiàn)恒壓供水,我們使用PLC進(jìn)行PID運算和監(jiān)控。

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