中壓變頻器在煉鋼節(jié)能中的應(yīng)用
中壓變頻器的應(yīng)用往往處在工藝中非常重要的位置,因此如何讓其安全高效地運(yùn)行成為鋼鐵企業(yè)關(guān)注的焦點。
鞍山鋼鐵集團(tuán)公司是中國特大型國有企業(yè)。目前能夠生產(chǎn) 700 多個品種、 25000 多個規(guī)格的鋼材產(chǎn)品,并通過了ISO9002 質(zhì)量體系認(rèn)證,船用鋼通過 9 國船級社認(rèn)證,石油管通過 API 認(rèn)證。2006 年鞍鋼將形成以汽車板、家電板、集裝箱板、管線鋼、冷軋硅鋼等為主導(dǎo)產(chǎn)品的 1600 萬t鋼精品板材基地。
項目應(yīng)用背景
鞍鋼二煉鋼2#轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機(jī)原來采用液力耦合器調(diào)速,運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)存在如下問題:
● 采用液力耦合器時,在低速向高速運(yùn)行過程中,延遲性較明顯,不能快速響應(yīng),同時這時候的電流較大,如整定不好會引起跳閘,影響系統(tǒng)穩(wěn)定性。
● 液力耦合器本身控制精度差,調(diào)速范圍窄,通常在40%~90%之間。
● 電機(jī)直接起動時,沖擊電流較大,影響電網(wǎng)的穩(wěn)定性。
● 在高速運(yùn)行時,液力耦合器有丟轉(zhuǎn)現(xiàn)象。
● 液力耦合在調(diào)速運(yùn)行時產(chǎn)生機(jī)械損耗和轉(zhuǎn)差損耗,效率較低,造成電能浪費(fèi)。
● 液力耦合器工作時通過一導(dǎo)管調(diào)整工作腔的充液量,從而改變傳遞扭矩和輸出轉(zhuǎn)速來滿足工況要求;因此,對工作腔及供油系統(tǒng)需經(jīng)常維護(hù)及檢修。液力耦合器經(jīng)過一段時間使用,維護(hù)比較麻煩。
● 液力耦合器出現(xiàn)故障時,無法再用其他方式使其拖動的風(fēng)機(jī)繼續(xù)運(yùn)行,必須停機(jī)檢修。
● 耦合器運(yùn)行時間稍長,就會嚴(yán)重漏油,對環(huán)境污染大,地面也被油嚴(yán)重污蝕。
● 風(fēng)機(jī)和電機(jī)的運(yùn)行噪聲大,達(dá)到90dB左右,嚴(yán)重影響操作人員的身體健康。
由于液力耦合器自身的技術(shù)特點,不能很好地滿足生產(chǎn)與節(jié)能的要求,公司于2003年底進(jìn)行了變頻改造,系統(tǒng)參數(shù)如下:
電動機(jī):Pe=2000kW,Ue= 10000V,Ie=135A,Cos?0.86,n=1486r/min,電機(jī)效率Km=0.96;變頻器:羅克韋爾自動化PowerFlex7000 18脈沖中壓變頻器,效率Kv=0.97,Ue= 6000V;液力耦合器:額定功率2000kW;額定輸入轉(zhuǎn)速:1500r/min;調(diào)速范圍:(0.20~0.97)輸入轉(zhuǎn)速。方案中保留了電動機(jī)的直接起動回路,變頻器(6kV)與直接起動(10kV)的轉(zhuǎn)換由電動機(jī)的星角轉(zhuǎn)換裝置實現(xiàn)。










