4.1 改造后系統(tǒng)構(gòu)成
改造后系統(tǒng)構(gòu)成如附圖所示。
附圖 改造后系統(tǒng)構(gòu)成
(1) 在該系統(tǒng)中,變頻器采用外部端子控制,數(shù)控系統(tǒng)發(fā)出的DC 0-10V信號通過變頻器的AN1—GND 端子送入變頻器,實現(xiàn)數(shù)字量設定轉(zhuǎn)速對模擬量變頻器輸出的控制。電機轉(zhuǎn)速的高低由數(shù)控系統(tǒng)輸出的電壓信號的大小來控制;
(2) 電機的正反向運行由外圍通過變頻器的OP6,OP7與CM端子實現(xiàn)控制;
(3) 各種保護信號通過變頻器的TC TA常開觸點來控制,可以實現(xiàn)過流,過壓,過載,過熱,負壓,缺相等保護。
4.2 相關參數(shù)的設置
根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)和機床設計的要求,參數(shù)的合適設置能夠提高原有產(chǎn)品性能,參數(shù)的設置如附表所示。
(1) F111,F(xiàn)808 用來調(diào)整電機的最高轉(zhuǎn)速;
(2) F114,F(xiàn)115用來調(diào)整電機達到最高轉(zhuǎn)速需要的時間;
(3) F513,F(xiàn)502用來調(diào)整電機在低速時輸出力矩的大小,針對以上的參數(shù)設置,最終用戶可以根據(jù)現(xiàn)場的實際需要作微量調(diào)整。
4.3 改造后與原來的性能對比
機床調(diào)速范圍:0~400Hz可調(diào)(大部分機床都在 3000r/min以下工作)
加減速時間: 0.1~30s可調(diào);
加工速度:100~3000r/min連續(xù)可控;
保護功能: 完善,并有故障顯示;
過載能力:100%~180%可調(diào)。
4.4 客戶的實際使用效果
在實際加工轉(zhuǎn)速下,經(jīng)反復試驗,完全符合設計要求,取得了令人滿意的結(jié)果?,F(xiàn)該產(chǎn)品2000年已批量生產(chǎn),投放市場。
4.5 可能出現(xiàn)的問題—電壓低引起變頻器保護
2003年3月份一批機床發(fā)到寧波(客戶用來生產(chǎn)氣動工具零部件),3個月后客戶打來電話說有10臺變頻器有故障保護(且只是白天跳保護)。公司派技術(shù)人員到現(xiàn)場查找故障原因,發(fā)現(xiàn)工作現(xiàn)場電壓很低—輸入電壓僅僅AC310V(白天工作電壓低),客戶因?qū)ψ冾l器保護原理不了解,只是認為機床有問題,客戶要求更換變頻器。針對此情況,技術(shù)人員向?qū)Ψ皆敿毥榻B了故障保護的原因,并協(xié)助客戶購買了穩(wěn)壓設備,安裝后沒有任何問題—問題得到完美解決。再次驗證了變頻器完善的保護功能,同時也提醒了廠家對客戶銷售時應該注意說明的問題。
5 結(jié)束語
坎門機床廠配套使用惠豐變頻器多年來,產(chǎn)品質(zhì)量一直很穩(wěn)定,規(guī)模越來越大,企業(yè)效益越來越好。這再次證明了簡易數(shù)控機床配套使用變頻器的可行性和實用性,相信廣大數(shù)控廠家會越來越多的認識到此問題—采用變頻傳動可靠性高,操作方便,投資少,見效快,性價比高。(end)










