對于同一臺葉片式水泵有如下規(guī)律:
Q1/Q2=n1/n2H1/H2=(n1/n2)2N1/N2=(n1/n2)3
龍虎泡取水廠1#、3#、6#泵均為進(jìn)口大泵,其電機(jī)轉(zhuǎn)速分別為748r/m,745r/m,750r/m。
如果3#泵調(diào)速到500r/m,則其流量、揚程及功率參數(shù)如下:
Q原/Q變=n原/n變=748/500=1.496
Q變=4251.3立方米/小時
H原/H變=(n原/n變)2=1.4962
H變=28.59米
N原/N變=(n原/n變)3=1.4963
N變=412.2千瓦
如果調(diào)速到550r/m,則Q=4663立方米/小時,H=34米,N=547千瓦,調(diào)速后泵參數(shù)基本適合目前工況。當(dāng)然,以上計算是在假定系統(tǒng)的管路特性曲線不變的情況下進(jìn)行的,安裝變頻調(diào)速設(shè)備后,泵出口閥門可以全部打開,系統(tǒng)的管路特性曲線將向外偏移,那么調(diào)速后的泵運行參數(shù)更有可能滿足實際工況的要求,因此,可確定此方案為可取。
4.變頻調(diào)速方案的節(jié)能估算
水泵的耗能計算公式為:P=(K×H×Q)/ηK:為裕度系數(shù)η:效率
假設(shè)水泵的實際壓力由目前的5.8公斤調(diào)速降至2.5公斤,且流量不變,則P25/P58=25/58=43%,即功率消耗理論上比原來減少1-43%=57%。按電費0.41元/度,電機(jī)效率為0.95,運行330天/年,則原來年耗電電費為(1400kW×24×330×0.41)/0.95=478萬元,
水泵變頻調(diào)后,水泵進(jìn)口壓力降至2.5公斤,年耗電電費為:478×43%=205.54萬元,年節(jié)省電費為478-205.54=272.5萬元。初步看來節(jié)能效果相當(dāng)可觀。
5.方案確定
考慮到中引一泵的實際條件,經(jīng)過認(rèn)真計算,論證,多方面考察,眾多廠家的比較,我們決定安裝北京利徳華福公司生產(chǎn)的高壓大功率變頻器。該變頻器各項性能指標(biāo)滿足水泵工藝要求,可靠性較高,且改造時間短、見效快。
具體方案為關(guān)閉一期和二期之間的聯(lián)絡(luò)閥門,二期管網(wǎng)獨立運行,變頻器采用一帶一方式拖動6#泵,6#泵故障時,可投入工頻運行。工頻/變頻的切換通過旁路柜手動切換。而且,工頻和變頻切換有電氣聯(lián)鎖和PLC的邏輯互鎖,能保證機(jī)組安全運行。恒壓控制,閉環(huán)運行,二期管網(wǎng)壓力為0.1MPa;采用閥門聯(lián)動自動控制,具有冷卻水流量檢測保護(hù)功能。
6.改造后,6#泵高壓變頻調(diào)速裝置試運行情況
2002年1月6日,北京利徳華福技術(shù)人員和取水廠的有關(guān)人員對6#泵的變頻調(diào)速裝置進(jìn)行了試運,試運行情況如下:
試運之前,3#、7#泵并聯(lián)運行,運行參數(shù)如下表:
為保證試運期間中引水廠的穩(wěn)定運行,我們事先通過調(diào)度通知變電所和中引水廠作好試運行準(zhǔn)備。先停運7#泵,關(guān)閉3#泵和6#泵之間的匯管連通閥門,調(diào)整好3#泵的運行,一期出口閥開度仍保持12%不變。把6#泵的變頻器頻率設(shè)定為37Hz,開啟6#泵,待運行穩(wěn)定之后,二期出口閥門開到70%,然后觀察頻率分別為35Hz、33Hz、30Hz、28Hz時水泵裝置的的運行狀態(tài):
試運之后,我們設(shè)定頻率為30Hz開環(huán)運行,并安排水廠值班人員單獨作好6#泵運行記錄。通過幾天的運行,變頻器運行穩(wěn)定,功能齊全,操作簡便,完全滿足實際工況要求,達(dá)到了預(yù)期的設(shè)想結(jié)果。
7.改造后的節(jié)能檢驗
節(jié)能效果最終要用儀表檢驗,最直接可靠的方法是用電度表測量變頻改造前后的能耗加以比較。
原來3#、6#泵工頻運行,取2001年8月1日——20日的運行記錄計算:
總用電量:1,214,700千瓦時;
總供水量:5,887,400立方米;
泵站總單耗:0.2064千瓦時/立方米;
取2001年7月8日——19日3#、6#泵工頻運行的運行記錄計算:
總用電量:667500千瓦時;
總供水量:3115200立方米;
泵站總單耗:0.2143千瓦時/立方米;
32天3#、6#泵工頻運行時泵站總單耗為:
(0.2064+0.2143)/2=0.21千瓦時/立方米。
現(xiàn)在3#泵工頻運行,6#泵變頻運行(30Hz),匯管閥門關(guān)閉,兩臺泵單獨運行。以2002年1月9日19:00時——14日7:00時的記錄為依據(jù)計算結(jié)果如下;
總用電量:154200千瓦時;
總供水量:1064700立方米;
泵站總單耗:0.14千瓦時/立方米;
原6#泵工頻運行時,單耗為0.24千瓦時/立方米;現(xiàn)變頻運行時單耗為0.06千瓦時/立方米。
從2002年1月9日19:00時—到14日7:00時為4.5天,則日平均水量為:1064700/4.5=236600立方米。
年節(jié)電量:0.07*23.66*365=604萬瓦時,合RMB:268.78萬元。
8.變頻改造后,水廠的工藝改善
(1)北京利徳華福電氣技術(shù)有限公司生產(chǎn)的高壓變頻器,內(nèi)置了西門子公司的S7-200系列PLC,在現(xiàn)場實現(xiàn)外部邏輯控制時,非常方便。例如:閥門聯(lián)動功能使值班人員,在啟、停泵時無需再對閥門進(jìn)行任何操作;減少了工作量和誤操作;冷卻水流量保護(hù)功能保證了水泵電機(jī)安全穩(wěn)定的運行。
(2)6#泵變頻改造后,電機(jī)的轉(zhuǎn)速、電流、水泵的出口壓都明顯下降,使電機(jī)水泵的運行狀況明顯改善,不僅直接節(jié)約耗電量,而且,由于變頻器的軟啟動功能,減少了對電機(jī)和電網(wǎng)的沖擊,延長了設(shè)備的使用壽命,降低了設(shè)備的維修費用。
(3)變頻器采用壓力閉環(huán)控制,保證管網(wǎng)水壓0.1MPa。由于變頻器的調(diào)速平滑,控制精度高,所以管網(wǎng)壓力波動范圍很小,能充分滿足現(xiàn)場供水工藝要求。
(4)利徳華福公司生產(chǎn)的高壓變頻器具有完善、靈敏的故障檢測、診斷、報警、跳閘等功能,保證電機(jī)水泵始終安全運行。
(5)上位機(jī)的監(jiān)控功能和遠(yuǎn)程撥號監(jiān)控功能為用戶實現(xiàn)集中監(jiān)控創(chuàng)造了必要條件。
9.結(jié)論
經(jīng)過實踐的證明,這次龍虎泡取水廠的水泵變頻改造是成功的,取得的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益是顯而易見的。一是節(jié)約了大量電能,降低了供水成本;二是增大了系統(tǒng)可調(diào)范圍,提高了系統(tǒng)運行的靈活性;三是降低了水泵電機(jī)的轉(zhuǎn)速,減少了機(jī)泵的啟動沖擊和機(jī)械摩擦、震動,延長了機(jī)組的使用壽命;四是減小了機(jī)泵運行噪音,改善了工作環(huán)境;五是智能化的聯(lián)動功能和完善的故障保護(hù)功能,即提高了工作效率,又增強了系統(tǒng)安全可靠性。
所以,高壓大功率變頻調(diào)速技術(shù)是一項利國利民、有廣泛應(yīng)用前景的高新技術(shù),用于供水行業(yè)的水泵調(diào)速或恒壓供水系統(tǒng),具有重大的現(xiàn)實意義。這種高壓大功率變頻調(diào)速裝置,必將成為未來供水行業(yè)節(jié)能、改造的首選設(shè)備!(end)










