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冀中能源峰峰集團(tuán)薛村礦變頻改造

一、礦井提升機概況

冀中能源峰峰集團(tuán)有限公司薛村礦(風(fēng)井區(qū))副井提升系統(tǒng),擔(dān)負(fù)著地面至三水平之間人員、物料、矸石的提升任務(wù),提升機在整個煤礦安全生產(chǎn)中占有重要的地位。因此,要求礦井提升機電力拖動系統(tǒng)具有良好的安全可靠性、控制精度及調(diào)速性能。

礦井提升機作為礦山最大的電氣設(shè)備之一,其耗電量占礦山總耗電量的30%—40%,并且運行特性復(fù)雜,速度快,慣性大,一旦提升機失去控制,不能按照給定速度運行,就可能發(fā)生超速、過卷等重大安全事故,造成設(shè)備損壞甚至人員傷亡。因此,礦井提升機的電控系統(tǒng)的技術(shù)性能和可靠性直接影響著礦井的安全生產(chǎn)。

目前,副井提升機電控系統(tǒng)多采用交流電動機轉(zhuǎn)子回路串電阻調(diào)速,由于采用常規(guī)繼電器控制,導(dǎo)致系統(tǒng)調(diào)速精度低,可靠性差,維護(hù)費用大,電機啟動電流及切換電流沖擊大,設(shè)備運行不平穩(wěn),易引起電氣及機械沖擊;且控制線路復(fù)雜,工作穩(wěn)定性和可靠性差,缺少故障診斷功能,排查故障困難;轉(zhuǎn)子回路串接電阻,白白消耗電能造成能源浪費;電機滑環(huán)處容易發(fā)生接觸不良,引發(fā)設(shè)備故障,造成維護(hù)工作量增加及維修材料費用升高;并且所有接線端子裸露在外,暴露在空氣中,給提升安全帶來極大的危害。因此,對該類型提升機電控調(diào)速系統(tǒng)進(jìn)行改造升級是非常必要的。

 

二、原礦井提升機系統(tǒng)概述

在加速過程中,交流接觸器KM1—KM10逐級吸合,轉(zhuǎn)子回路電阻依次減小,以保證加速力矩的平均值不變。如果要求電動機低速運行,則需在轉(zhuǎn)子回路串較大電阻。為了解決減速段的負(fù)力要求,采用動力制動方案,即將定子側(cè)的高壓電源切除,在定子繞組上施加低頻電源,讓電動機工作在發(fā)電伏態(tài)。

2.1、這種拖動方案存在的問題

1、開環(huán)有級調(diào)速,加速度難以準(zhǔn)確控制,調(diào)速精度差;

2、觸點控制,大量使用大容量開關(guān),系統(tǒng)維護(hù)工作量大,可靠性差;

3、運行效率低,在低速時大部分電能都消耗在電阻上;

4、電機的機械特性偏軟,一般電阻上消耗的功率約為電動機輸出功率的20%-30%;

5、接觸器經(jīng)常吸合與斷開,噪音比較大。 

此種電控調(diào)速方控制方式簡單、技術(shù)性能和運行效率低,不符合《機電安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)》要求:提升系統(tǒng)未實現(xiàn)PLC控制。不適應(yīng)目前節(jié)能減排新形勢的要求,是這次電控系統(tǒng)改造的主要原因所在。

 

 

三、技術(shù)改造的原由

隨著薛村礦原煤產(chǎn)量的不斷提升,開掘工作量急劇上升,特別是三水平重點工程,隨著該工程的快速開拓,礦井排矸量也相應(yīng)地增加,在現(xiàn)有提升條件下,副井提升系統(tǒng)只能采用壓縮檢修時間來滿足生產(chǎn)需要。

副井提升電控系統(tǒng)現(xiàn)使用的電控裝置為JKMK—J—B—300I型常規(guī)繼電器控制系統(tǒng),采用轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速的方式,此調(diào)速方式技術(shù)相對落后,無效功耗過大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,且運行效果很不理想,該系統(tǒng)由常規(guī)的繼電器、自整角機、磁放大器等電氣元件組成邏輯控制電路。電氣控制系統(tǒng)雖然設(shè)計有多種控制功能,但有些功能在現(xiàn)場實現(xiàn)起來非常困難;并且控制邏輯功能使用了大量的電氣觸點,這些觸點又都是暴露在空氣中,受灰塵和大氣氧化的影響,時有失效現(xiàn)象發(fā)生;再加上有些功能是電參量與機械閘形成閉環(huán)控制,跟隨性很差,導(dǎo)致電氣保護(hù)功能、控制精度和可靠性較差,控制系統(tǒng)相關(guān)的保護(hù)功能失效,系統(tǒng)運行安全得不到保證,而且維護(hù)工作量較大。

提升系統(tǒng)在調(diào)速區(qū)運行時,速度的調(diào)節(jié)和控制主要方法是在電機轉(zhuǎn)子回路串電阻和利用工作閘來調(diào)整拖動力矩,在調(diào)速過程中大量電能白白消耗在轉(zhuǎn)子電阻上,不但造成了大量電能的浪費和調(diào)速電阻工作溫度升高,壽命縮短,維護(hù)量和維護(hù)費用增大,而且電阻室空間空氣溫度很高(夏季溫度在50℃以上)。

提升系統(tǒng)工作在加速、減速、爬行區(qū)的時間占全程運行時間的70%,司機需要頻繁操作來完成提升工作,極易疲勞。

因此,對該系統(tǒng)電控進(jìn)行技術(shù)改造,解決系統(tǒng)存在的問題和弊病,提升系統(tǒng)安全運行系數(shù),實現(xiàn)高效節(jié)能運行非常必要。

 

四、技改后實現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益

1、采用變頻調(diào)速后,可避免潮濕天氣發(fā)生電氣事故,按兩年更換一套高壓接觸器計算,兩年可節(jié)約6萬元,年可節(jié)約3萬元。

改造前因副井停車造成的間接損失達(dá)10萬余元,包括影響進(jìn)度、產(chǎn)量等。

改造前經(jīng)常出現(xiàn)緊急停車事故,容易對鋼絲繩造成損壞,改造后使用全自動就可避免緊急停車,制動平穩(wěn),可延長鋼絲繩的使用壽命。

2、薛村礦(風(fēng)井區(qū))副井提升機使用后與使用前耗電量的比較,可節(jié)電27%,按此計算,副井現(xiàn)每勾耗電17.5kW/h(由絞車技術(shù)性能測定報告中查出),副井絞車目前提升勾數(shù)為250勾,每年按350天計算,每kW/h0.53元,年可節(jié)電413437.5度,節(jié)資21.91萬元。

0.27Χ17.5Χ250Χ350=413437.5kW/h

0.53Χ413437.5=219121.88=21.91萬元 

3、采用變頻調(diào)速控制系統(tǒng),甩掉了交流接觸器及時間繼電器等,不再造成觸點及線圈燒壞,金屬電阻箱頻繁燒壞,也不必頻繁更換碳刷,年可節(jié)約材料費及其它費用共計2.2萬元。 

4、年節(jié)約維修工時費用

副井絞車電控系統(tǒng)變頻改造后,大大降低了維修量,變頻器的平均無故障時間為10-20年,從而省去現(xiàn)有控制系統(tǒng)的周檢、月檢及停產(chǎn)檢修的維修工時費。

粗略計算(按每年50周、8人參加檢修、8小時周檢、平均日薪70元。月檢可減少5人,)每年檢修工時費:

50Χ5Χ70=17500=1.75萬元 

5、年節(jié)約總費用

6+10+21.91+2.2+1.75=41.86萬元

冀中能源峰峰集團(tuán)有限公司薛村礦(風(fēng)井區(qū))副井提升系統(tǒng)采用變頻器調(diào)速以后,克服了傳統(tǒng)電控系統(tǒng)的缺陷,調(diào)速精度高,噪聲污染消失,操作也方便,深受現(xiàn)場操作工的歡迎;更重要的是絞車運行可靠,而且節(jié)電效果顯著,具有非常明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。在礦井提升系統(tǒng)中值得推廣應(yīng)用。

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