一、前言
煤礦的通風系統(tǒng)是礦井生產(chǎn)系統(tǒng)的重要組成部分,對保證礦井安全生產(chǎn)發(fā)揮著關(guān)鍵的作用。通過對風機特性的分析可知,提高風機的運行效率可采用兩個手段:
一是礦井斷面適應(yīng)風機,通過整修井下巷道,擴大斷面,減少管網(wǎng)阻力來實現(xiàn)。由于井下地質(zhì)條件復雜多變,巷道整修實踐證明,管網(wǎng)阻力難以降到理想要求。
二是風機適應(yīng)礦井斷面,通過改變風機風葉角度或調(diào)整風機轉(zhuǎn)速的方式主動與礦井風阻系數(shù)相匹配,在滿足生產(chǎn)需求的前提下,使風機運行在最高效區(qū)。
2009年10月11日至19日,九龍礦采用我公司的高壓變頻產(chǎn)品對南風井通風機進行節(jié)能改造后,將風機扇葉角度逐步調(diào)整到最高效率區(qū),通過改變供電頻率改變電機和風機的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)風壓、風量的調(diào)節(jié)。經(jīng)過近3個月的運行,設(shè)備運行穩(wěn)定可靠,節(jié)電效果顯著。
二、高壓變頻系統(tǒng)簡介
高壓變頻系統(tǒng):型號HIVERT-Y06/096,功率等級800kW;輸入電壓等級6kV,輸出電壓等級6kV;輸出頻率0~50Hz。配置雙電源手動切換柜,實現(xiàn)雙路供電電源和兩臺電機的切換,系統(tǒng)變頻運行為主,工頻運行作為備用,增加了系統(tǒng)安全冗余系數(shù)。
2.1、運行方式
1、變頻器運行1#風機:QS1閉合,QS2閉合,QS3斷開,合1#高壓電源
2、變頻器運行2#風機:QS4閉合,QS5閉合,QS6斷開,合2#高壓電源
3、工頻運行1#風機:QS1斷開,QS2斷開,QS3閉合,合1#高壓電源
4、工頻運行2#風機:QS4斷開,QS5斷開,QS6閉合,合2#高壓電源
5、變頻狀態(tài)下反風運行:停止風機后,只需給定負頻率,即可反向啟動風機運行。
注:兩臺風機不可同時變頻運行(由QS1,QS4互鎖實現(xiàn))
2.2、切換步驟(帶電狀態(tài)下)
1#變頻狀態(tài)切換到2#變頻狀態(tài)(2#原來是旁路投入狀態(tài))
1、合2#電源柜高壓
2、停變頻器
3、停1#電源柜高壓
4、將1#旁路柜切換到旁路投入狀態(tài)
5、合1#電源柜高壓
6、停2#電源柜高壓
7、將2#旁路柜切換到變頻投入狀態(tài)
8、合2#電源柜高壓
9、啟動變頻器
三、變頻改造對比
南風井通風機使用的是兩臺型號為GAF-26.6-17-2的軸流式風機,所配電機為Y560-10的三相異步電機,額定功率800kW,6kV/95.6A,額定轉(zhuǎn)速594rpm,功率因數(shù)0.84。單臺風機可提供額定風量達130~143.7m3/s,額定壓力3000~3500Pa。
根據(jù)九龍礦水淹后現(xiàn)狀,經(jīng)過前期調(diào)研、分析論證及后期總結(jié),將南風井主抽風機運行大致分為三個階段,現(xiàn)場工況對比現(xiàn)簡要介紹
第一階段:南二大巷水泥封堵階段(2009年7月1日—11月10日)
九龍礦2009年6月30日,主副井排水至井底-600米大巷,隨后南北風井風機啟動運行,井下南二大巷被注漿水泥墻封堵,南風井總抽風量4884m3/min,南一風道總進風量僅有100-200m3/min風量,隨著巷道的清理整修,風量由100m3/min 逐步增大到850m3/min,其余4034m3/min由閘門配風(風機扇葉角度已經(jīng)調(diào)至最小角度-20°,不配風風機喘振),大量電能白白浪費。
變頻改造后,扇葉角度由-20°調(diào)到-15°,頻率由50Hz降低到37Hz,風機轉(zhuǎn)速由491r/min降低到440r/min,單耗由1.8kWh/Mm3Pa降低到0.9kWh/Mm3Pa,單耗降低50%,節(jié)電率56%,合計節(jié)電量46080kWh,節(jié)約電費2.58萬元。在消除無效配風節(jié)約能源的同時確保了風機安全經(jīng)濟運行;
第二階段:南二大巷水泥墻清開,風阻降低,消除閘門配風(2009年11月5日—2010年4月1日)
2009年11月5日南二大巷水泥墻被清開,但南翼通風系統(tǒng)仍沒有恢復到出水前狀態(tài),該階段風機工頻供電時,風機扇葉角度-20°,總抽風量3500m3/min,負壓2000Pa(水柱),閘板門開啟50%,單耗0.52kW﹒h/Mm3Pa。
改造后,風機扇葉角度由-20°逐步調(diào)至-15°、-10°最后調(diào)至風機最高效角度0°,頻率由50Hz逐步調(diào)到40Hz、37Hz、30Hz最后調(diào)至最優(yōu)頻率22Hz,此時,風機抽風量3200m3/min(井下南翼風量),風機負壓670Pa(水柱)風機單耗0.406kWh/Mm3Pa,單耗降低22%,節(jié)電率77%,合計節(jié)電量73870kWh,節(jié)約電費41.37萬元。實現(xiàn)了隨時精確調(diào)節(jié)按需供風。
第三階段:南翼通風系統(tǒng)恢復到出水前工況(2010年4月1日以后)
預計2010年4月1日南翼通風系統(tǒng)恢復到出水前風量6000m3/min,風壓2200Pa(水柱),若工頻供電,風機扇葉角度-7.5°,電流54A,電壓6.3kV,風機有功功率388kW,單耗0.49kWh/Mm3Pa,若改為變頻運行,扇葉角度調(diào)至0°,效率由70%提高到88.7%,對應(yīng)頻率40Hz左右,有功功率290kW,單耗0.4kWh/Mm3Pa,單耗降低20%,節(jié)電率20%以上,每年節(jié)電量858480kWh,節(jié)約電費48萬元。通過提高風機系統(tǒng)整體效率實現(xiàn)節(jié)能降耗。
四、變頻改造后其它主要應(yīng)用效果
1、原通風機電控系統(tǒng)電機為直起,起動時間長,起動電流大,若對電動機的各種保護功能不齊全,會對電機造成嚴重損壞,而且直起對電網(wǎng)也造成較大的沖擊。改造后為變頻起動對電網(wǎng)沒有任何沖擊,實現(xiàn)了變頻軟起動,避免了起動電流的沖擊。功率因數(shù)大幅提高0.96以上,電網(wǎng)質(zhì)量明顯提高。
2、直接通過變頻調(diào)節(jié)風機轉(zhuǎn)速實現(xiàn)調(diào)節(jié)風量,無需使用調(diào)節(jié)葉片角度或風門來控制風量,變頻調(diào)節(jié)的范圍是0~100%,因此可隨生產(chǎn)需要隨意調(diào)節(jié)風量。
3、變頻運行時,反風的操作只需通過操作面板來實現(xiàn),無需再通過換向柜的操作實現(xiàn),節(jié)省了時間和體力,提高了工作效率。
4、風機轉(zhuǎn)速降低,軸溫、噪音、震動大幅降低,改善了工作環(huán)境;安全系數(shù)更高;風機維護量減少,使用壽命延長。










