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水泥廠高壓變頻改造方案

1、窯尾高溫風(fēng)機系統(tǒng)簡介
 
旋窯是一個有一定斜度的圓筒狀物,預(yù)熱機來的料從窯尾進入到窯中,借助窯的轉(zhuǎn)動來促進料在旋窯內(nèi)攪拌,使料互相混合、接觸進行反應(yīng),物料依靠窯筒體的斜度及窯的轉(zhuǎn)動在窯內(nèi)向前運動。窯內(nèi)燃燒產(chǎn)生的余熱廢氣,在窯尾高溫風(fēng)機的作用下,通過預(yù)熱器對進入窯尾前的生料進行預(yù)熱均化,降溫后的余熱廢氣再通過高溫風(fēng)機抽出進入廢氣處理(除塵及排出)。
均化好的生料預(yù)熱后在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)煅燒成熟料,回轉(zhuǎn)窯內(nèi)需要合適的氣壓及溫度,才能使煤粉有一定的懸浮時間進行充分燃燒,生料才能在窯內(nèi)達到很好的熱處理。窯內(nèi)因物料的堆積變化很大,所以瞬時氣壓變化頻繁。窯尾高溫風(fēng)機一方面用來調(diào)整窯內(nèi)氣壓,另一方面回轉(zhuǎn)窯內(nèi)鍛燒后的高溫熟料出來有廢氣,廢氣帶灰,通過窯尾高溫風(fēng)機引出由電收塵器將灰塵進行處理,再將廢氣排掉。
荊門某水泥廠目前有三條干法懸窯生產(chǎn)線,日產(chǎn)為2000t、700t、2500t,分別為1995年、1998年、1999年投產(chǎn),到現(xiàn)在已運行6~10年,并擁有一臺12MW中、低溫余熱發(fā)電機組,由于發(fā)電成本較高,余熱發(fā)電現(xiàn)已停運。
日產(chǎn)2500t的窯生產(chǎn)線,高溫風(fēng)機電機配置為6kV1600kW,日產(chǎn)2000t的窯生產(chǎn)線,高溫風(fēng)機電機配置為6kV1400kW。在高溫風(fēng)機的電機與風(fēng)機之間,配有液力耦合器對風(fēng)機進行調(diào)速,整個工藝過程主要是通過DCS的控制來調(diào)節(jié)液力耦合器的速度從而調(diào)整風(fēng)機的風(fēng)量,達到控制窯內(nèi)負壓。
由于設(shè)備使用年限較長,目前液力耦合器漏油嚴重,運行中每天需加油2~3次,以補充漏油,油面調(diào)整的控制回路失靈不能自動調(diào)節(jié),在運行中靠手動調(diào)節(jié)置于固定轉(zhuǎn)速比。在運行是時仍靠風(fēng)機擋板進行風(fēng)量調(diào)節(jié),當窯系統(tǒng)工況變化較大時,現(xiàn)場值班人員根據(jù)中控制室的指令對液力耦合器的勺桿進行手動調(diào)節(jié),運行操作非常不便。
2005年,水泥廠準備對于2000t、2500t的兩條生產(chǎn)線進行提產(chǎn),但由于高溫風(fēng)機中液力耦合器漏油嚴重,出力受到限制,不具備提產(chǎn)的條件,故提產(chǎn)一直未能實現(xiàn)。
2006年1~2月,我公司為該水泥廠2000t、2500t兩條生產(chǎn)線的高溫風(fēng)機及窯頭號EP風(fēng)機進行了變頻調(diào)速改造,目前運行情況良好,2000t的生產(chǎn)線的產(chǎn)量目前達2300t,2500t的生產(chǎn)線的產(chǎn)量目前達2900t,而高溫風(fēng)機變頻調(diào)節(jié)的耗電量還稍少于原液力耦合器調(diào)節(jié)的耗電量。
2、高溫風(fēng)機變頻改造方案
經(jīng)過對原系統(tǒng)進行分析,對原系統(tǒng)的風(fēng)壓控制由原來的液力耦合器調(diào)節(jié)改為變頻器調(diào)節(jié),即取消原液力耦合器,將電機與液力耦合器之間用一連接軸取代液力耦合器連通,而由變頻器對電機本身進行調(diào)速,最后達到調(diào)整窯尾預(yù)熱器(高溫風(fēng)機入口)的壓力為工況要求值。
變頻器設(shè)備接入用戶側(cè)高壓開關(guān)和擬改造電機之間,如圖2所示,變頻器控制接入原有的DCS系統(tǒng),由DCS系統(tǒng)來完成正常操作。
為了充分保證系統(tǒng)的可靠性,變頻器同時加裝工頻旁路裝置,可在變頻回路故障時將電機切換至工頻狀態(tài)下運行,且切換方式為自動切換。變頻器故障時,電機自動切換到工頻運行,這時風(fēng)機轉(zhuǎn)速會升高,風(fēng)壓會發(fā)生很大變化,影響窯內(nèi)物料的煅燒質(zhì)量,故此時應(yīng)及時在DCS上對高溫風(fēng)機的風(fēng)門進行及時調(diào)節(jié),降低風(fēng)機輸出風(fēng)量至工況要求值。變頻器及其工頻旁路開關(guān)由變頻器整體配套提供。電機、高壓斷路保留了用戶原有設(shè)備。
根據(jù)水泥廠提供的負載參數(shù)及運行工況,我公司為2000t的窯尾高溫風(fēng)機配置SH-HVF系列高壓變頻器,其主要參數(shù)為:變頻器型號SH-HVF-Y6K/1800,隔離變壓器容量1800KVA,旁路開關(guān)柜容量400A。為2500t的窯尾高溫風(fēng)機配置SH-HVF系列高壓變頻器,其主要參數(shù)為:變頻器型號SH-HVF-Y6K/2000,隔離變壓器容量2000KVA,旁路開關(guān)柜容量400A。
3、改造過程簡述
由于原電機控制為液力耦合器調(diào)速,為了安裝變頻器,必須重新設(shè)計變頻器專用房。根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境,我們選擇在高壓配電室旁另建一變頻器專用房,此地方距高壓室較近,動力電纜敷設(shè)方便。
由于現(xiàn)場灰塵較大,而變頻器為強迫風(fēng)冷,設(shè)備內(nèi)空氣流通量較大,為保障變頻器盡量少受外界灰塵的影響,在房間通風(fēng)設(shè)計上,設(shè)計了大面積專用進風(fēng)窗,房間不另設(shè)其它窗口,基本上是密閉設(shè)計。通風(fēng)窗采用專用過濾棉濾網(wǎng),這樣使進入變頻器室內(nèi)的空氣經(jīng)過通風(fēng)窗濾灰,進入變頻器室內(nèi)的灰塵大大減小。
由于本變頻器功率較大,為保證足夠的通風(fēng)冷卻效果,在變壓器柜頂和功率柜頂分別獨立安裝了一整體風(fēng)罩,與各自的出風(fēng)口連成整體,保證變頻器整體冷卻通風(fēng)要求。
為減小安裝成本,動力電纜保留了原高壓柜至電機的電纜,將電纜原接線由高壓柜牽至變頻器,再重新由高壓柜到變頻器敷設(shè)一根動力電纜,由于變頻器房緊鄰高壓室,此電纜長度較短。
變頻改造后,由于需要取消原液力耦合器,我們按照液力耦合器的聯(lián)接尺寸設(shè)計制作了一套直接連接軸來代替液耦。連接軸的基座安裝尺寸、軸連接中心尺寸、軸徑尺寸、軸與電機及風(fēng)機側(cè)的連接靠背輪均與原液耦一致,安裝時,僅需將原液耦拆除,將連接軸代替液力耦合器,現(xiàn)場僅作少量調(diào)整即可達到安裝要求,而不用對風(fēng)機及電機作任何調(diào)整,安裝方便快捷。
4.高壓變頻器取代液力耦合器節(jié)能分析
1、)液耦調(diào)速與變頻調(diào)速的耗電分析
水泥廠原高溫風(fēng)機帶有液力耦合器調(diào)速,現(xiàn)將液耦調(diào)速改造為變頻器調(diào)速。圖3為液力耦合器進行風(fēng)機調(diào)整時的典型耗能曲線,表1為液耦與變頻調(diào)速的耗電特性對比?,F(xiàn)根據(jù)曲線及對比表對液力耦合器改為變頻器調(diào)速的耗能情況進行對比分析。
η: 液力偶合器的效率
Ns:液力偶合器的損失功率
I: 液力偶合器的輸出與輸入轉(zhuǎn)速之比
Nd:電機功率
Nf:負載功率
表1  液耦與變頻調(diào)速的耗電特性
風(fēng)量 %
軸功率
液力偶合器
變頻調(diào)速
變頻比液耦節(jié)電率
電機輸入
總損失
電機輸入
總損失
100
100
108
8
108
8
0
90
72.9
86
13.1
79
6
8.3
80
51.2
68
16.8
55
3.8
19.1
70
34.3
52
17.7
38
3.7
26.9
60
21.6
39
17.4
25
3.4
35.9
50
12.5
29
16.5
15
2.5
48.3
40
6.4
21
14.6
9
2.6
57.1
30
2.7
15
12.3
5
2.3
66.7
變頻運行時高溫風(fēng)機風(fēng)量按85%計算,從表中查得對應(yīng)的變頻比液耦節(jié)電率為:
19.1×(100-85.7)/(100-80)=13.6 %
節(jié)電功率為:13.6%×1550=210kW
2、)變頻改造實際節(jié)能情況
水泥廠高溫風(fēng)要變頻改造前后,我們對相應(yīng)的運行數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計,現(xiàn)將部分數(shù)據(jù)分析整理如下。
表2  2500t窯高溫風(fēng)機改造前后對比表
項目
改造前
改造后
窯喂料量(t/h)
170
195
窯日產(chǎn)量(t)
2500
2900
起動調(diào)節(jié)方式
液耦
變頻
6kV側(cè)電流(A)
180
150
電機電流(A)
180
186
功率因素
0.83
0.96
平均耗電功率(kW)
1550
1500
起動電流(A)
500
50
運行速比/頻率
89%
45Hz
 
表3  2000t窯高溫風(fēng)機改造前后對比表
 
改造前
改造后
窯喂料量(t/h)
135
155
窯日產(chǎn)量(t)
2000
2300
起動調(diào)節(jié)方式
液耦
變頻
6kV側(cè)電流(A)
150
120
電機電流(A)
150
142
功率因素
0.81
0.96
平均耗電功率(kW)
1260
1200
起動電流(A)
600
45
運行速比/頻率
89%
46Hz
上述數(shù)據(jù)為改造后窯系統(tǒng)產(chǎn)量增加的條件下風(fēng)機耗電對比,由于現(xiàn)在產(chǎn)量提高,改造后比改造前風(fēng)機耗電量下降不多,從上兩表中可計算出各風(fēng)機相應(yīng)的節(jié)電功率。
2500t窯高溫風(fēng)機節(jié)電功率:      1550-1500=50(kW)
2500t窯窯尾EP風(fēng)機節(jié)電功率:   154-100=54(kW)
2000t窯高溫風(fēng)機節(jié)電功率:      1260-1200=60(kW)
2000t窯窯尾EP風(fēng)機節(jié)電功率:   138-70=68(kW)
根據(jù)我們在設(shè)備調(diào)試和開窯過程中記錄的數(shù)據(jù),2500t窯在額定2500t的產(chǎn)量下,高溫風(fēng)機6kV側(cè)電流為約136A,耗電功率約為1360kW,比改造前同產(chǎn)量耗電功率下降約190kW。2000t窯在額定2000t的產(chǎn)量下,高溫風(fēng)機6kV側(cè)電流為約106A,耗電功率約為1060kW,比改造前同產(chǎn)量耗電功率下降約200kW。由此可推算出兩臺高溫風(fēng)機在額定產(chǎn)量下的節(jié)電量。
2500t窯高溫風(fēng)機節(jié)電功率:1550-1360=190(kW)
2000t窯高溫風(fēng)機節(jié)電功率:1260-100=200(kW)
此為估算節(jié)電值。變頻改造的另一大收益為提高了窯系統(tǒng)的產(chǎn)量達15%倍,由此而產(chǎn)生的增產(chǎn)效益是非常大的。
 5.高壓變頻器在水泥廠使用中應(yīng)注意的問題
水泥廠因生產(chǎn)線粉塵較大,調(diào)速機械大多安裝在室外或庫下,環(huán)境較其它行業(yè)相比較為惡劣,操作人員一般集中在中控室。而高壓變頻器作為較精密的儀器設(shè)備,對環(huán)境要求較高,而生產(chǎn)現(xiàn)場時常無人且環(huán)境較差,對變頻設(shè)備運行非常不利。故在水泥生產(chǎn)線上,高壓變頻器應(yīng)安裝在配電室內(nèi),或?qū)iT建造房屋。
由于高壓變頻器一般采用強迫風(fēng)冷,通過變頻器的空氣所帶的灰塵較多,因此,變頻器在水泥廠使用時,必須加強防塵設(shè)計和維護,有條件的場合,可設(shè)置變頻器專用室,采用空調(diào)冷卻。
變頻器頂部裝有散熱通風(fēng)孔及風(fēng)機,灰塵和金屬物易于由此進入裝置內(nèi)部,應(yīng)采取防護措施,防止內(nèi)部短路,推薦使用整體風(fēng)罩方案。
變頻器控制線必須采用屏蔽電纜,并且在布線范圍內(nèi)必須與動力線相距一定距離,相交時必須轉(zhuǎn)90°角,千萬不要將控制線與動力線放在同一電纜托架(或線框)內(nèi),以避免變頻器控制信號受到干擾。變頻器負載輸出線也要采取屏蔽措施,選用鎧裝電纜,以避免變頻器對附近儀表產(chǎn)生干擾。
在變頻器接線時要特別注意電源的輸入線和輸出線絕不能接錯,將電源輸入線接上變頻器輸出位置,會立刻損壞設(shè)備。
通常變頻器連接到電機的電纜長度要求不要超過150m,使用屏蔽電纜不能超過150m,這就必須考慮變頻器到受控電機之間的距離問題,在水泥廠中一般會碰到超過規(guī)定距離的情況,因此在變頻器的房屋設(shè)計上需根據(jù)現(xiàn)場條件合理安排。
變頻器的控制一般需接入到DCS系統(tǒng),而中控室到風(fēng)機間有一定的距離,因此,變頻器接入DCS系統(tǒng)時,一般通過現(xiàn)地工作站進行轉(zhuǎn)接,在控制電纜接入時需注意抗干擾處理。
6、變頻改造總結(jié)
根據(jù)我公司對水泥廠高溫風(fēng)機的高壓變頻器的安裝及使用情況,總結(jié)變頻器改造有以下優(yōu)點。
(1)安裝簡單,即將原高壓開關(guān)柜與電動機之間插入安裝變頻器,對原有接線改動不大。
(2)操作使用方便,變頻器操作只有簡單的開機、停機和頻率調(diào)整。
(3)能進行無級調(diào)速,調(diào)速范圍廣,且調(diào)速精度高,適用性強。
(4)保護功能完善,故障率低,排風(fēng)機啟動平穩(wěn),啟動電流小,可靠性高。
(5)電動機不需長期高速運行,工作電流大幅度下降,節(jié)電效果顯著。
(6)由于變頻器取代了液耦調(diào)速,消除了機械及液壓高故障率的缺陷,設(shè)備維護費用降低。
(7)電動機運行振動及噪聲明顯下降,軸承溫度也有很大的下降。
交流變頻調(diào)速器,以適用性強、可靠性高、操作使用方便等性能,受到用戶的歡迎。它應(yīng)用在調(diào)速、節(jié)電、軟啟動方面,對企業(yè)有很大的實用價值。我公司高壓變頻器在該水泥廠對兩條生產(chǎn)線的四臺電機進行了成功的改造,不僅節(jié)能效果明顯,提高了整個系統(tǒng)的工藝性能,同時也使兩條生產(chǎn)線大大提高了產(chǎn)量,得到用戶的好評,并在當?shù)厮嘈袠I(yè)中產(chǎn)生了很大的影響。
7、結(jié)語
目前,水泥行業(yè)的競爭非常激烈,但關(guān)鍵還是制造成本的競爭,而電動機電耗就占成本近30%,而拖動風(fēng)機用的高壓電動機在電機中占有很大的比重,因此做好電動機的降耗增效工作就顯得極為重要。高壓變頻調(diào)速技術(shù)目前已經(jīng)比較成熟,是水泥廠節(jié)能改造的理想設(shè)備,具有很高的推廣價值
8.成功案例
1.)杭州三獅水泥有限公司的窯尾排風(fēng)機電機為6kV供電的三相異步電動機,功率為400kW
2.)浙江上峰水泥廠的窯尾排風(fēng)機電機為10kV供電的三相異步電動機,功率為450kW
3.)葛州壩水泥廠日產(chǎn)2500t的5#窯生產(chǎn)線,高溫風(fēng)機電機配置為6kV1600kW,窯尾EP風(fēng)機配置為6kV280kW的高壓變頻改造
4.) 華新金貓水泥(蘇州)有限公司的風(fēng)機電機為6kV,功率為500kW
5.)高壓變頻器在邯鄲鋼鐵集團一煉鋼廠混鐵爐除塵的應(yīng)用
6.)中國大唐集團公司陡河電廠#2爐2臺吸風(fēng)機電機上分別加裝一套某電氣技術(shù)有限公司生產(chǎn)的6 kV/1000 kW高壓變頻器裝置。
7.)葫蘆島平山水源泵站有4臺10KV、功率710KW的水泵機組
8.)高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)在大冶特鋼四煉鋼電爐除塵風(fēng)機上的應(yīng)用
9.聯(lián)系方式:(0)13776552593--劉佳林

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