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高壓變頻器在大唐淮南洛河發(fā)電廠的應用

摘要 介紹了洛河電廠凝泵變頻改造方案和高壓變頻器調試過程;為改善設備利用率、降低發(fā)電成本、提高控制精度,洛河電廠采用高壓變頻裝置對凝泵高壓電機進行調速控制;試運行結果顯示變頻改造后電機節(jié)能顯著,并能大大改善電機運行工況,高壓電機的變頻改造方案是值得推廣的。
關鍵詞 凝結水泵;高壓變頻器;節(jié)能

1  引言
    中國大唐集團公司安徽淮南洛河發(fā)電廠總裝機容量為4×300 MW機組,每臺機組配置兩臺互為備用的凝結水泵,流量調節(jié)采用傳統(tǒng)的閥門調節(jié)方式。因而存在以下弊端:節(jié)流損失大,能量浪費嚴重;機組調峰時凝泵運行效率大幅度降低;調節(jié)頻繁易導致閥門和執(zhí)行機構損壞,設備維護量大;電機經常處于高速運轉造成各部件磨損發(fā)熱;電機工頻起動對電網和電機造成較大沖擊;自動化程度低、控制精度差。為進一步提高設備利用率,節(jié)能降耗,降低廠用電率。經過長時間調研,洛河電廠選用了由上海新華控制技術(集團)有限公司推薦的安川高可靠超節(jié)能矢量控制型高壓變頻器,將3#、4#。機組凝結水泵進行變頻改造,從而省去由于閥門、擋板節(jié)流等帶來的功率損失,達到節(jié)能的目的,提高了發(fā)電企業(yè)的經濟效益。

2 凝結水泵變頻改造
    洛河電廠3#、4#機組凝結水泵參數為:額定電壓6kV、額定功率1000kW、額定電流116.4 A、額定轉速l 487 r/min,配備安川CIMR—MVlSDCl3C型高壓變頻器,系統(tǒng)接口和DCS邏輯組態(tài)設計更改由新華集團公司完成。

2.1  高壓變頻器節(jié)能原理簡介
    對于水泵,由流體動力學理論可以知道,流量與轉速的一次方成正比;扭矩與轉速二次方成正比;而泵的功率則與轉速的三次方成正比。用n、N分別表示轉速和功率,腳標“0”均表示額定工況參數。當流量由額定值Q0降至Q時,與額定功率Ⅳ0比較,采用轉速調節(jié)的電機的功耗為:


    當流量由100%降到70%,則轉速相應降到70%,而電機的功耗降到34.3%,即節(jié)約電能65.7%。扣除閥門調節(jié)時的功耗與額定功耗的差、轉速下降引起電機的效率下降等因素,節(jié)電效果也是非常顯著的。

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2.2電氣主回路的改道
    鑒于凝泵的冗余配置和安川高壓變頻器的高可靠性,此次凝泵變頻改造未考慮工頻/變頻切換回路。電氣主回路設計如圖l所示,電源由廠用電母線經電廠原有高壓斷路器QF后送至高壓變頻器,變頻器將電能變換頻率后直接驅動電動機。此種設計只增加一臺變頻器,結構簡單,投資和占地較低。


圖1電氣主回路圖

2.3系統(tǒng)接口設計
    變頻裝置共用到DI2點——變頻器運轉/停止指令;DO5點——變頻器準備結束/運轉/輕故障報警/重故障報警/自保護跳高壓開關;A11點——DC4—20mA速度指令;A12點——頻率輸出/電流輸出。
    接口圖如圖2所示:


圖2接口圖

2.4邏輯組態(tài)
    當變頻器正常使用時,變頻器與工頻備用凝泵互為聯鎖:當變頻器跳閘時工頻備用凝泵聯鎖啟動;當變頻器運行且凝結水母管壓力低,聯鎖信號為真時工頻備用凝泵啟動。

    原除氧器水位調節(jié)閥控制保留,作為調節(jié)的后備手段;增加變頻調速泵跳閘,啟動備用定速泵;定速泵跳閘時聯啟調速泵,設置轉速最大。

3 變頻系統(tǒng)的調試
    此次變頻系統(tǒng)改造,僅用一天就完成安裝測試,并完成變頻器在各種工況不同負載下的試運行,運行狀況良好。為保證設備的安全運行,變頻器在主電源上電前,還依次進行了變壓器絕緣檢測和控制電源確認等試驗。

    變頻器柜檢查與加固。檢查柜面及內部的部件,確認沒有損壞和螺釘松動等情況;確認接線位置和接地情況良好;電機側的聯軸器已斷開。

    變壓器絕緣測定。檢測變壓器的對地絕緣性能,實測值為2 000 MQ,大于標準30 MQ,檢測合格。

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    控制電源確認??刂齐娫礊槔鋮s風扇和變頻控制器提供用電,檢測從控制電源主回路開始,依次檢測控制基板各用電模塊,目的是保障變頻器主電源上電前各控制電源的正常運行。檢測結果表明各控制電源良好。

    自學習模式。此模式是安川高壓變頻器所特有的,通過這一模式變頻器能夠自動讀取電動機參數,根據這些參數完成變頻器最佳運行和矢量控制環(huán)境設置。在自學習模式執(zhí)行前,需利用變頻器自帶的點動功能,確定電機旋轉方向。

    電機操作測試(無負載)。在電機帶負荷前,為保證變頻器的可靠運行,首先進行變頻器帶動電動機空轉試驗。檢測數據如表1所示,結果顯示變頻器運行正常。

表1  電機無負載操作測試數據

    電機操作測試(負載)。此項測試變頻器帶載運行狀況,試驗過程根據不同的頻率范圍分為幾個階段,待變頻器在每個頻率階段的各項參數穩(wěn)定后再逐步向高頻率階段運行。檢測數據如表2所示,結果顯示電機變頻運行后,不同負荷下電機的輸入電流和輸入電壓顯著減小。

表2電機無負載操作測試數據

    電機操作試驗(負載轉速0—100%60 s)。檢測變頻器帶載加速能力,加速時間設定60 s。波形顯示,變頻器加速過程運行平穩(wěn),狀況良好。

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    電機操作試驗(負載轉速0~100%30 s)。此項檢測變頻器帶載加速能力,加速時間設定30 s。波形顯示,變頻器加速過程運行平穩(wěn),狀況良好。

  機組實際運行數據(變頻狀態(tài)下調門開度均設定在100%)。


圖3電機60 s加速錄波圖


圖4電機30 8加速錄波圖

    由表3數據分析可得,變頻改造后節(jié)能效果顯著,經粗略估算,原工頻運行時相同工況下4#機組凝結水泵一天耗電約20 000 kW·h,現變頻改造后4#機組凝結水泵所耗電量減少至10 000 kW·h。

表3實際運行狀況性能對比

4 變頻改造后所帶來的其它效益

4.1減少電機啟動電流
    電機直接工頻啟動的最大啟動電流為額定電流的7—8倍,電機軟啟動器也要達到2.5倍。而由變頻器起動的負荷曲線可以發(fā)現它啟動時基本沒有沖擊,最大啟動電流僅略高于電機額定電流。因此變頻調速解決了電機啟動時的大電流沖擊問題,消除了大啟動電流對電機、傳動設備和主機的沖擊,降低了日常的維護保養(yǎng)費用。

4.2延長設備壽命
    變頻調速改變了電機轉速變化的加減速特性曲線,沒有應力負載作用于軸承上,延長了軸承、電機的壽命。同時有關數據說明,機械壽命與轉速的倒數成正比,降低凝泵轉速可成倍地提高凝泵壽命,凝泵使用費用自然就降低了。

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4.3降低噪音
    我廠凝結水泵改用變頻器后,降低水泵轉速運行的同時,噪音將大幅度地降低,當轉速降低50%時,噪音可減少十幾個絕對分貝。同時消除了停車和啟動時的打滑和尖嘯聲,克服了由于調門線性度不好,調節(jié)品質差,引起管道錘擊和共振,造成給水系統(tǒng)上水管道強烈震動的缺陷,凝結水泵變頻運行后,噪音、振動都大為減少,變化相當可觀。

5  結論
    從試遠行結果來看:變頻器運行穩(wěn)定,各項性能指標優(yōu)良;修改后的控制系統(tǒng),邏輯通順明了,過程操作簡單,總體狀況達到期望目標??傊?,大型汽輪發(fā)電機組凝泵推廣使用變頻調速器,可以大幅度降低廠用電率,減少發(fā)電成本,提高競價上網的競爭能力。

參考文獻
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